杭州反應釜電加熱器-杭州不銹鋼反應釜電磁加熱器
杭州反應釜電加熱器-杭州不銹鋼反應釜電磁加熱器-森淼節能科技有限公司反應釜清洗用反應釜電加熱器
反應釜作為乳膠生產過程中的核心設備,常常因為長期使用積累,釜內壁、攪拌桿以及附件上的掛膠成為難以清除的難題。這些掛膠不僅嚴重影響反應釜的換熱效果,而且制約生產的順利進行。為了解決這一難題,我們采用反應釜電加熱器對整個反應釜進行均勻加熱。這種創新的解決方案,通過升高溫度,成功地使掛膠軟化并輕松去除附著物,讓反應釜煥發新的生機和活力,重新投入到乳膠生產中。
在膠乳生產過程中,由于疏忽未及時采取措施,導致反應釜內壁及附件上掛膠越積越厚,附著力逐漸增強。曾嘗試過高壓水射流清洗法,水槍產生的壓力可達到40MPa,但效果并不理想,既耗時又費力,難以達到有效清除。對于化學清洗方法,因未能找到溶解結膠的有效清洗劑,也無法采用。經過深入分析,我們最終選擇了電加熱法來對反應釜內部進行整體加熱,以使掛膠改性達到清除附著物的目的。
在現場實施過程中,首先要確保反應釜的完全斷開,以避免任何可能的潛在風險。這可以通過關閉反應釜的所有連接來實現,包括但不限于電源、氮氣源、蒸汽源等。在這一過程中,應使用石棉墊片進行有效的隔斷,以防止任何可能的熱量傳導或物質交換。接下來,應采用堅固的支架將電加熱組件固定在反應釜的內部,確保其穩固,防止因加熱過程中可能產生的熱量和壓力導致位移或振動。電加熱組件應使用絕緣瓷管進行絕緣處理,以防止電流直接與容器接觸,引發不必要的意外。在反應釜電加熱器對經氮氣置換過的反應釜進行整體加熱的過程中,應將溫度控制在250℃至300℃的范圍內,并恒溫35小時。這一過程旨在將附著物加熱至碳化的程度,使其在物理性質上發生明顯的變化。在此過程中,應保持冷卻系統的正常運行,以防止過熱或燒焦的情況發生。
在加熱過程結束后,應讓反應釜自然冷卻一段時間,然后使用高壓水槍對碳化物進行沖洗,以去除殘留的物質。這一步驟完成后,可以輔以人工清除,確保清理干凈,不留任何可能的殘留物。為了進一步確保安全施工,在組合電加熱器上方增設了一個傘帽。這個傘帽的設計目的是為了避免油滴滴落在電加熱片上,從而引發局部燃燒等安全問題此。外,還采取了程序升溫的方式,逐漸對反應釜進行加熱,這樣可以有效避免因為溫度變化過大而產生的熱沖擊或熱應力,保障了反應釜的穩定性和安全性。為了及時排除釜內煙氣,還增設了一臺抽風機。在釜底通入少量氮氣的過程中,抽風機可以有效地稀釋釜內煙氣濃度,并將其及時抽出,以降低煙氣對設備的影響。在整個施工過程中,還需要定期對設備進行檢查和維護,確保設備的正常運行。同時,對員工進行必要的培訓和指導,使其能夠熟練操作設備并了解應急處理程序。
通過采用電加熱法,可以有效清除反應釜內部的附著物。在操作過程中,溫度被控制在25-300度之間,附著物會因此而熔融或碳化,從而更容易進行處理。通過控制合適的溫度,大量煙氣的問題得到了避免,同時也減少了不銹鋼釜內壁滲碳對后續生產的影響。
然而,在加熱處理過程中,析出的油滴如果遇到明火,就會發生燃燒,給現場帶來一定的安全隱患。為了解決這個問題,在現場實施過程中,我們決定在組合電加熱器上方增設傘帽,以此來避免油滴發生局部燃燒的情況。在具體施工操作時,我們采取了程序升溫的方式,逐漸對設備進行加熱。同時,為了及時抽出釜內煙氣,我們還增設了抽風機。在操作結束后,我們采用了高壓水槍對碳化物進行沖洗,并輔以人工清除的方式,確保清理的徹底性。綜上所述,通過這些詳細的操作步驟和安全措施的實施,我們可以有效地保障現場實施過程的安全性和穩定性。同時,也可以有效提升設備的壽命和運行的可靠性。








