廠家分析生物質(zhì)鍋爐除塵器故障
一、生物質(zhì)鍋爐除塵器呈現(xiàn)阻力過高和通風(fēng)不良的狀況,原因如下:
含塵氣體由灰斗(或下部寬敞開式法蘭)進(jìn)入過濾室,較粗顆粒直接落入灰斗或灰倉,灰塵氣體經(jīng)濾袋過濾,粉塵阻留于濾袋表面,凈氣經(jīng)袋口到凈氣室、由風(fēng)機(jī)排入大氣,當(dāng)濾袋表面的粉塵不斷增加,導(dǎo)致設(shè)備阻力上升至設(shè)定值時(shí),時(shí)間繼電器(或微差壓控制器)輸出信號(hào),程控儀開始工作,逐個(gè)開啟脈沖閥,使壓縮空氣通過噴口對(duì)濾袋進(jìn)行噴吹清灰,使濾袋突然膨脹,在反向氣流的作用下,附于濾袋表面的粉塵脫離濾袋落入灰斗(或灰倉)內(nèi),粉塵由卸灰閥排出,全部濾袋噴吹清灰結(jié)束后,除塵器恢復(fù)正常工作
a.壓縮空氣壓力大大低于額定值。
b.脈沖操控儀沒有正常工作。
c.脈沖閥發(fā)生毛病。
d.卸灰閥沒有正常工作,形成堵料、積灰。
毛病掃除辦法:
a.進(jìn)步氣壓壓力;
b.維修或從頭調(diào)整脈沖操控儀;
c.維修或替換脈沖閥;
d.立即停機(jī)維修卸灰閥,否則會(huì)形成設(shè)備損壞。
二、生物質(zhì)鍋爐袋式除塵器運(yùn)用中,呈現(xiàn)脈沖閥常開毛病,原因如下:
檢修換袋可在不停系統(tǒng)風(fēng)機(jī),系統(tǒng)正常運(yùn)行條件下分室進(jìn)行。濾袋袋口采用彈性漲圈,密封性能好,牢固。濾袋龍骨采用多角形,減少了袋與龍骨的摩擦,延長(zhǎng)了袋的壽命,又便于卸袋。
a.電磁閥不能封閉;
b.小節(jié)省孔阻塞:
c.膜片上的墊片松脫漏氣
d.操控體系無信號(hào);
e.電磁閥失靈或排氣孔被堵;
f.膜片破損
掃除辦法:
a.維修或替換電磁閥;
b.鏟除節(jié)省孔中污物,從頭安裝脈沖閥;
c.裝好墊片.替換失效的繃簧
三、鍋爐布袋除塵器特點(diǎn)
鍋爐布袋除塵設(shè)備采用分室停風(fēng)脈沖噴吹清灰技術(shù),克服了常規(guī)脈沖除塵器和分室反吹除塵器的缺點(diǎn),清灰能力強(qiáng),,排放濃度低,漏風(fēng)率小,能耗少,鋼耗少,占地面積少,運(yùn)行穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)效益好。適用于冶金、建材、水泥、機(jī)械、化工、電力、輕工行業(yè)的含塵氣體的凈化與物料的回收。
由于采用分室停風(fēng)脈沖噴吹清灰,噴吹一次就可達(dá)到清灰的目的,所以清灰周期延長(zhǎng),降低了清灰能耗,壓氣耗量可大為降低。同時(shí),濾袋與脈沖閥的疲勞程度也相應(yīng)減低,從而成倍地提高濾袋與閥片的壽命。
箱體采用氣密性設(shè)計(jì),密封性好,檢查門用優(yōu)良的密封材料,制作過程中以煤油檢漏,漏風(fēng)率很低。











