2022年氣化設備異動匯總(第一季度)
E3953冷卻水進回水管低點增加放水導淋1、設備異動原因:E3953冷卻水進回水管在氣化二層樓板下方存在低點,無放水閥門,冬天容易發生凍
- E3953冷卻水進回水管低點增加放水導淋
1、設備異動原因:
E3953冷卻水進回水管在氣化二層樓板下方存在低點,無放水閥門,冬天容易發生凍裂風險。
2、設備異動內容:
在E3953冷卻水進回水管進IG水母管前低點增加放水導淋,并將管道延長至地面,接入氣化0米地溝。改造后,在冬季防凍時可將該放水門打開,將低點存水放凈,避免出現凍裂管道風險。
改造后系統圖:
3、設備異動狀態:已完成。
4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:系統圖已修改、IG水(界區內)閥門檢查卡已修改。
5、風險點及運行注意事項:冬季防凍期間使用新增導淋閥排水防凍,該導淋暫無操作平臺,需要聯系綜合班搭架設。 - IGCC地下蒸汽凝液至V-3951B管線優化
1、設備異動原因:
異動前,地下凝液至V-3951B管線與氣化、凈化、空分來低壓蒸汽凝液匯合在一根總管上。每當地下凝液和氣化、凈化、空分來低壓蒸汽凝液共同回收至V-3951B時,V-3951B的進口蒸汽母管都會發生較大的撞管現象,最終導致地下蒸汽凝液無法回收至V-3951B,只能經過E-3953冷卻后回收至氣化工藝水罐T-3941。這樣不僅造成了大量熱量的浪費,還致使T-3941水溫升高(夏季長期維持在45℃左右),后期檢修發現高壓工藝水泵P-3942A/B存在較為嚴重的汽蝕現象,分析原因與T-3941水溫升高有關。
2、設備異動內容:
為了避免以上情況發生,計劃重新布管,將地下蒸汽凝液回收至V-3951B。為確保地下蒸汽凝液在V-3951B內向下噴射,計劃將39PT5006B取壓口由V-3951B的N5接口挪至N1接口(原N1接口管道已棄置不用);地下蒸汽凝液管道(DN80)接至V-3951B的N5接口(DN50),詳情見附圖
改造前系統圖:
改造后系統圖:
改造后,地下蒸汽凝液有兩路用戶:T-3941和V-3951B。地下蒸汽凝液電導不合格時,凝液臨時切至T-3941;電導合格后,凝液切至V-3951B。水質合格的地下蒸汽凝液(溫度80℃,流量24m3/h左右)會吸收V-3951B內部分熱量被加熱成135℃(V-3951B內熱量暫無回收手段),送往動力島低壓包進一步吸熱、做功。T-3941重新按原設計要求補充除鹽水,這樣不僅達到了回收地下蒸汽凝液熱量的目的,還解決了T-3941水溫高的問題。
3、設備異動狀態:已完成。
4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:系統圖已修改、地上蒸汽凝液閥門檢查卡已修改。
5、風險點及運行注意事項:無。 - 磨煤機潤滑油冷卻水進水管線優化
1、設備異動原因:
磨煤機潤滑油站冷卻水進水管線管徑原設計為DN65,對應安裝兩臺公稱直徑為DN65的冷卻水進水手閥。
冬季時,IG循環冷卻水溫度較低,為了控制磨煤機潤滑油油溫,潤滑油站冷卻水進水手閥開度通常很小(僅1/6圈左右),運行人員調整潤滑油溫時稍微動一點點開度,就會造成潤滑油溫度很大的波動,極其不利于溫度精細控制。另外,由于磨煤機潤滑油冷卻水管線處于IG循環冷卻水管線末梢,冬季極寒條件下,因潤滑油站主路冷卻水流量極小,僅靠DN25的旁路手閥來維持冷卻水流動,存在很大的防凍隱患,歷年磨煤機潤滑油冷卻水母管均會上凍。
2、設備異動內容:
為了設備冬季運行時,避免以上情況發生,計劃給磨煤機A/B/C潤滑油站冷卻水進水管線第一道手閥(DN65)各增加一臺旁路手閥(DN25),便于冬季調節潤滑油溫度。另外,將磨煤機A/B/C潤滑油站冷卻水進、回水管線旁路(DN25)調整為DN50,增加IG循環冷卻水管線末梢的流動性,詳情見附圖。
改造前系統圖:

A磨煤機潤滑油冷卻器冷卻水管線(異動前)

B磨煤機潤滑油冷卻器冷卻水管線(異動前)

C磨煤機潤滑油冷卻器冷卻水管線(異動前)
改造后系統圖:

A磨煤機潤滑油冷卻器冷卻水管線(異動后)

B磨煤機潤滑油冷卻器冷卻水管線(異動后)

C磨煤機潤滑油冷卻器冷卻水管線(異動后)
3、設備異動狀態:已完成。
4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:系統圖已修改、IG水(界區內)閥門檢查卡已修改、磨煤系統閥門檢查卡已修改。
5、風險點及運行注意事項:冬季時,可以使用此新增小旁路調整油溫,冬季需要保證新擴容的冷卻水進回水母管旁路閥有50%以上開度,防止冷卻水母管上凍。
- 酸罐T-3972就地液位計增加排污閥
1、設備異動原因:
酸罐T-3972就地液位計設計時未設計排污閥,液位計底部使用盲法蘭封堵,液位計無法進行排污,容易導致雜質堆積在液位計底部,造成液位計失準。
2、設備異動內容:
在酸罐T-3972就地液位計底部增加排污閥,方便進行排污操作和校準液位計。
改造前系統圖:

改造后系統圖:

3、設備異動狀態:已完成。
4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:系統圖已修改。
5、風險點及運行注意事項:無。
- IGCC機組,氣化島閥門自反饋邏輯優化
1、設備異動原因:
氣化島部分閥門參與順控,當閥門故障拒動時,順控仍需要往下進行,需讓反饋跟隨指令變化。
2、設備異動內容:
(1)DCS邏輯里增加選擇塊,自反饋投入時,DEVCTL塊反饋跟隨指令;自反饋退出時,DEVCTL塊反饋接收現場實際反饋。
(2)DCS增加畫面,集中顯示閥門自反饋狀態和投退按鈕,由運行人員執行投退。
修改前,由運行與檢修人員現場共同確認閥門實際位置,再通知檢修人員執行閥門自反饋投入,可能存在投入不及時的情況;修改后,在現場確認完閥門實際位置后,由運行人員畫面操作執行自反饋投入/退出,更提高效率。
修改后邏輯示意圖:
修改的閥門清單如下:
| 序號 | 系統 | 位號 | 序號 | 系統 | 位號 | 序號 | 系統 | 位號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32A系列 | 32XV0117 | 45 | 二段系列 | 32XV0326 | 89 | 35A系列 | 35XV0133 |
| 2 | 32A系列 | 32XV0119 | 46 | 二段系列 | 32XV0327 | 90 | 35A系列 | 35XV0131 |
| 3 | 32A系列 | 32XV0133 | 47 | 二段系列 | 32XV0324 | 91 | 35A系列 | 35XV0116 |
| 4 | 32A系列 | 32XV0123 | 48 | 二段系列 | 32XV0318 | 92 | 35A系列 | 35XV0117 |
| 5 | 32A系列 | 32XV0125 | 49 | 二段系列 | 32XV0322 | 93 | 35A系列 | 35XV0026 |
| 6 | 32A系列 | 32XV0129 | 50 | 二段系列 | 32XV0320 | 94 | 35A系列 | 35XV0050 |
| 7 | 32A系列 | 32XV0130 | 51 | 二段系列 | 32XV0321 | 95 | 35A系列 | 35XV0014 |
| 8 | 32A系列 | 32XV0128 | 52 | 34系列 | 34XV0001 | 96 | 35A系列 | 35XV0022 |
| 9 | 32A系列 | 32XV0131 | 53 | 34系列 | 34XV0003 | 97 | 35A系列 | 35XV0078 |
| 10 | 32A系列 | 32XV0132 | 54 | 34系列 | 34XV0004 | 98 | 35A系列 | 35XV0015 |
| 11 | 32A系列 | 32XV0126 | 55 | 34系列 | 34XV0005 | 99 | 35A系列 | 35XV0025 |
| 12 | 32A系列 | 32XV0127 | 56 | 34系列 | 34XV0006 | 100 | 35A系列 | 35XV0035 |
| 13 | 32A系列 | 32XV0124 | 57 | 34系列 | 34XV0007 | 101 | 35A系列 | 35XV0037 |
| 14 | 32A系列 | 32XV0118 | 58 | 34系列 | 34XV0008 | 102 | 35A系列 | 35XV0054 |
| 15 | 32A系列 | 32XV0122 | 59 | 34系列 | 34XV0009 | 103 | 35B系列 | 35XV0001 |
| 16 | 32A系列 | 32XV0120 | 60 | 34系列 | 34XV0010 | 104 | 35B系列 | 35XV0002 |
| 17 | 32A系列 | 32XV0121 | 61 | 34系列 | 34XV0015 | 105 | 35B系列 | 35XV0003 |
| 18 | 32B系列 | 32XV0217 | 62 | 34系列 | 34XV0016 | 106 | 35B系列 | 35XV0008 |
| 19 | 32B系列 | 32XV0219 | 63 | 34系列 | 34XV0017 | 107 | 35B系列 | 35XV0009 |
| 20 | 32B系列 | 32XV0233 | 64 | 34系列 | 34XV0018 | 108 | 35B系列 | 35XV0010 |
| 21 | 32B系列 | 32XV0223 | 65 | 34系列 | 34XV0019 | 109 | 35B系列 | 35XV0011 |
| 22 | 32B系列 | 32XV0225 | 66 | 34系列 | 34XV0021 | 110 | 35B系列 | 35XV0012 |
| 23 | 32B系列 | 32XV0229 | 67 | 34系列 | 34XV0014 | 111 | 35B系列 | 35XV0004 |
| 24 | 32B系列 | 32XV0230 | 68 | 34系列 | 34XV0013 | 112 | 35B系列 | 35XV0013 |
| 25 | 32B系列 | 32XV0228 | 69 | 34系列 | 34XV0011 | 113 | 35B系列 | 35XV0006 |
| 26 | 32B系列 | 32XV0231 | 70 | 34系列 | 34XV0012 | 114 | 35B系列 | 35XV0030 |
| 27 | 32B系列 | 32XV0232 | 71 | 34系列 | 34XV0002 | 115 | 35B系列 | 35XV0028 |
| 28 | 32B系列 | 32XV0226 | 72 | 34系列 | 34XV0023 | 116 | 35B系列 | 35XV0052 |
| 29 | 32B系列 | 32XV0227 | 73 | 34系列 | 34XV0024 | 117 | 35B系列 | 35XV0033 |
| 30 | 32B系列 | 32XV0224 | 74 | 34系列 | 34XV0025 | 118 | 35B系列 | 35XV0031 |
| 31 | 32B系列 | 32XV0218 | 75 | 35A系列 | 35XV0101 | 119 | 35B系列 | 35XV0016 |
| 32 | 32B系列 | 32XV0222 | 76 | 35A系列 | 35XV0102 | 120 | 35B系列 | 35XV0017 |
| 33 | 32B系列 | 32XV0220 | 77 | 35A系列 | 35XV0103 | 121 | 35B系列 | 35XV0027 |
| 34 | 32B系列 | 32XV0221 | 78 | 35A系列 | 35XV0108 | 122 | 35B系列 | 35XV0051 |
| 35 | 二段系列 | 32XV0317 | 79 | 35A系列 | 35XV0109 | 123 | 35B系列 | 35XV0064 |
| 36 | 二段系列 | 32XV0319 | 80 | 35A系列 | 35XV0110 | 124 | 35B系列 | 35XV0023 |
| 37 | 二段系列 | 32XV0333 | 81 | 35A系列 | 35XV0111 | 125 | 35B系列 | 35XV0077 |
| 38 | 二段系列 | 32XV0323 | 82 | 35A系列 | 35XV0112 | 126 | 35B系列 | 35XV0065 |
| 39 | 二段系列 | 32XV0325 | 83 | 35A系列 | 35XV0104 | 127 | 35B系列 | 35XV0075 |
| 40 | 二段系列 | 32XV0329 | 84 | 35A系列 | 35XV0113 | 128 | 35B系列 | 35XV0135 |
| 41 | 二段系列 | 32XV0330 | 85 | 35A系列 | 35XV0106 | 129 | 35B系列 | 35XV0137 |
| 42 | 二段系列 | 32XV0328 | 86 | 35A系列 | 35XV0130 | 130 | 35B系列 | 35XV0154 |
| 43 | 二段系列 | 32XV0331 | 87 | 35A系列 | 35XV0128 | |||
| 44 | 二段系列 | 32XV0332 | 88 | 35A系列 | 35XV0152 |
3、設備異動狀態:
(1)完成32、34、35系列參與順控的閥門自反饋修改。
(2)33系列下增加畫面,集中顯示閥門自反饋按鈕和狀態,紅色狀態為自反饋投入狀態,綠色為自反饋退出狀態。

4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:無需修改。
5、風險點及運行注意事項:機組運行期間,運行人員自己設置閥門自反饋,需要匯報值長,氣化第一主值進行監護,避免引起誤操作。
- IGCC機組,氣化專業邏輯及報警隱患整改
1、設備異動原因:
根據2022年1月13日《邏輯隱患排查會議紀要(氣化專業)》要求,對氣化專業存在的邏輯及報警隱患進行整改。
2、設備異動內容:
(1)氣化報警隱患整改清單(直接修改的)
| 序號 | KKS | 描述 | 隱患 | 整改措施 | 新增報警級別 | 系統 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31TI0116/0117/0118 | 磨煤機A-3101A主電機繞組溫度 | 定值設置不合理 | 高報值80℃ | 不變 | DCS |
| 2 | 31TI0119/0120/0121 | 磨煤機A-3101A主電機鐵芯溫度 | 定值設置不合理 | 高報值80℃ | 不變 | DCS |
| 3 | 31TI0216/0217/0218 | 磨煤機A-3101B主電機繞組溫度 | 定值設置不合理 | 高報值80℃ | 不變 | DCS |
| 4 | 31TI0219/0220/0221 | 磨煤機A-3101B主電機鐵芯溫度 | 定值設置不合理 | 高報值80℃ | 不變 | DCS |
| 5 | 31TI0316/0317/0318 | 磨煤機A-3101C主電機繞組溫度 | 定值設置不合理 | 高報值80℃ | 不變 | DCS |
| 6 | 31TI0319/0320/0321 | 磨煤機A-3101C主電機鐵芯溫度 | 定值設置不合理 | 高報值80℃ | 不變 | DCS |
| 7 | 31TI0122/0222/0322 | 磨煤機A-3101A/B/C主電機前軸承溫度 | 定值設置不合理 | 高報值65℃ | 不變 | DCS |
| 8 | 31TI0123/0223/0323 | 磨煤機A-3101A/B/C主電機后軸溫度 | 定值設置不合理 | 高報值65℃ | 不變 | DCS |
| 9 | 31TI0140/0240/0340 | 循環風機K-3102A/B/C葉輪端軸承溫度 | 定值設置不合理 | 高報值60℃ | 不變 | DCS |
| 10 | 31TI0141/0241/0341 | 循環風機K-3102A/B/C聯軸器端軸承溫度 | 定值設置不合理 | 高報值65℃ | 不變 | DCS |
| 11 | 31TI0142/0242/0342 | 循環風機K-3102A/B/C電機軸伸端軸承溫度 | 定值設置不合理 | 高報值70℃ | 不變 | DCS |
| 12 | 31TI0144/0244/0344 | 循環風機K-3102A/B/C定子U相溫度 | 定值設置不合理 | 高報值80℃ | 不變 | DCS |
| 13 | 31TI0146/0246/0346 | 循環風機K-3102A/B/C定子W相溫度 | 定值設置不合理 | 高報值80℃ | 不變 | DCS |
| 14 | 31TI0145/0245/0345 | 循環風機K-3102A/B/C定子V相溫度 | 定值設置不合理 | 高報值80℃ | 不變 | DCS |
| 15 | 31PI0105/0205/0305 | 粉煤過濾器S-3103A/B/C惰氣出口壓力 | 定值設置不合理 | 低報值-8 | 不變 | DCS |
| 16 | 31TI0106/0206/0306 | 惰氣爐F-3101A/B/C內溫度 | 定值設置不合理 | 增加高報值600 | 不變 | DCS |
| 18 | 31LI0103/0203/0303 | 原煤倉V-3101A/B/C料位 | 定值設置不合理 | 增加低報值4 | 不變 | DCS |
| 19 | 31TI0124/0125 | 旋轉分離器S-3102A電機軸承溫度 | 定值設置不合理 | 高報值80℃ | 不變 | DCS |
| 20 | 31TI0224/0225 | 旋轉分離器S-3102B電機軸承溫度 | 定值設置不合理 | 高報值80℃ | 不變 | DCS |
| 21 | 31TI0324/0325 | 旋轉分離器S-3102C電機軸承溫度 | 定值設置不合理 | 高報值80℃ | 不變 | DCS |
| 22 | 31TI0107/0207/0307 | 磨煤機A-3101A/B/C潤滑油泵出口溫度 | 定值設置不合理 | 高報值55℃ | 不變 | DCS |
| 23 | 31TI0130/0230/0330 | 磨煤機A-3101A/B/C行星齒輪軸承輸入溫度 | 定值設置不合理 | 高報值70℃ | 不變 | DCS |
| 24 | 31TI0131/0231/0331 | 磨煤機A-3101A/B/C行星齒輪軸承輸入溫度 | 定值設置不合理 | 高報值70℃ | 不變 | DCS |
| 25 | 31TI0126/0226/0326 | 磨煤機A-3101A/B/C行星齒輪軸承溫度 | 定值設置不合理 | 高報值65℃ | 不變 | DCS |
| 26 | 31TI0127/0227/0327 | 磨煤機A-3101A/B/C行星齒輪軸承溫度 | 定值設置不合理 | 高報值65℃ | 不變 | DCS |
| 27 | 31TI0128/0228/0328 | 磨煤機A-3101A/B/C行星齒輪軸承溫度 | 定值設置不合理 | 高報值65℃ | 不變 | DCS |
| 28 | 31TI0129/0229/0329 | 磨煤機A-3101A/B/C行星齒輪軸承溫度 | 定值設置不合理 | 高報值65℃ | 不變 | DCS |
| 29 | 31EIA3101ACE | A3101A電流 | 定值設置不合理 | 高報值40 | 不變 | DCS |
| 30 | 31EIA3101BCE | A3101B電流 | 定值設置不合理 | 高報值40 | 不變 | DCS |
| 31 | 31EIA3101CCE | A3101C電流 | 定值設置不合理 | 高報值40 | 不變 | DCS |
| 32 | 31EIK3102ACE | K3102A電流 | 定值設置不合理 | 高報值45 | 不變 | DCS |
| 33 | 31EIK3102BCE | K3102B電流 | 定值設置不合理 | 高報值45 | 不變 | DCS |
| 34 | 31EIK3102CCE | K3102C電流 | 定值設置不合理 | 高報值45 | 不變 | DCS |
| 35 | 32PI0101.DACA | V-3201A壓力指示 | 定值設置不合理 | 高報值10 | 不變 | DCS |
| 36 | 32PI0201.DACA | V-3201B壓力指示 | 定值設置不合理 | 高報值10 | 不變 | DCS |
| 37 | 32PI0301.DACA | V-3204壓力指示 | 定值設置不合理 | 高報值10 | 不變 | DCS |
| 38 | 33FI0105B/0205B/0305B/0405B | A-3301A/B/C/D燒嘴冷卻水流量 | 定值設置不合理 | 低報值13 | 不變 | DCS |
| 39 | 33FI0505B/0605B | A-3301E/F燒嘴冷卻水流量 | 定值設置不合理 | 低報值13 | 不變 | DCS |
| 42 | 33FIC0103A/0203A/0303A/0403A | 去X-3315A/B/C/D預熱氧氣流量 | 定值設置不合理 | 增加高報值16700 | 不變 | DCS |
| 49 | 33PI0068.DACA | V-3301壓力 | 定值設置不合理 | 增加低報值2.7,高報值3.2 | 不變 | DCS |
| 50 | 33TI0086A/087A/088A | P-3301A/B/C泵驅動端軸承溫度 | 定值設置不合理 | 高報值70 | 不變 | DCS |
| 51 | 33TI0086B/087B/088B | P-3301A/B/C泵非驅動端軸承溫度 | 定值設置不合理 | 高報值70 | 不變 | DCS |
| 52 | 33TI0025A/B | V-3301二段燒嘴附近環形空間溫度(T2.1) | 定值設置不合理 | 高報值300 | 不變 | DCS |
| 53 | 33TI0026A/B | V-3301二段燒嘴附近環形空間溫度(T2.1) | 定值設置不合理 | 高報值300 | 不變 | DCS |
| 54 | 33TI0027A/B | V-3301二段燒嘴附近環形空間溫度(T2.2) | 定值設置不合理 | 高報值300 | 不變 | DCS |
| 55 | 33TI0028A/B | V-3301二段燒嘴附近環形空間溫度(T2.2) | 定值設置不合理 | 高報值300 | 不變 | DCS |
| 56 | 33TI0029A/B | V-3301一段燒嘴附近環形空間溫度(T1.1) | 定值設置不合理 | 高報值300 | 不變 | DCS |
| 57 | 33TI0030A/B | V-3301一段燒嘴附近環形空間溫度(T1.1) | 定值設置不合理 | 高報值300 | 不變 | DCS |
| 58 | 33TI0031A/B | V-3301一段燒嘴附近環形空間溫度(T1.2) | 定值設置不合理 | 高報值300 | 不變 | DCS |
| 59 | 33TI0032A/B | V-3301一段燒嘴附近環形空間溫度(T1.2) | 定值設置不合理 | 高報值300 | 不變 | DCS |
| 60 | 33TI0080A/B/C | P-3301A電動機定子溫度 | 定值設置不合理 | 高報值120 | 不變 | DCS |
| 61 | 33TI0081A/B/C | P-3301B電動機定子溫度 | 定值設置不合理 | 高報值120 | 不變 | DCS |
| 62 | 33TI0082A/B/C | P-3301C電動機定子溫度 | 定值設置不合理 | 高報值120 | 不變 | DCS |
| 63 | 33TI0083A/084A/085A | P-3301A/B/C電動機驅動端徑向軸承溫度 | 定值設置不合理 | 高報值75 | 不變 | DCS |
| 64 | 33TI0083B/084B/085B | P-3301A/B/C電動機非驅動端徑向軸承溫度 | 定值設置不合理 | 高報值75 | 不變 | DCS |
| 65 | NP3304A-CE | P3304A電流 | 定值設置不合理 | 高報值180 | 不變 | DCS |
| 66 | NP3304B-CE | P3304B電流 | 定值設置不合理 | 高報值180 | 不變 | DCS |
| 67 | 34LIC0001.DACA | V-3401渣池料位 | 定值設置不合理 | 高報值3.3 | 不變 | DCS |
| 68 | 34LI0001A.DACA | V-3401渣池料位A | 定值設置不合理 | 高報值3.3 | 不變 | DCS |
| 69 | 34LI0001B.DACA | V-3401渣池料位B | 定值設置不合理 | 高報值3.3 | 不變 | DCS |
| 70 | 34LI0001C.DACA | V-3401渣池料位C | 定值設置不合理 | 高報值3.3 | 不變 | DCS |
| 72 | 34TI01-06.DACA | 34TI0001與34TI0006差 | 定值設置不合理 | 低報值6,高報值取消 | 不變 | DCS |
| 73 | NP3401A-CE | P3401A電流 | 定值設置不合理 | 高報值170 | 不變 | DCS |
| 74 | NP3401B-CE | P3401B電流 | 定值設置不合理 | 高報值170 | 不變 | DCS |
| 75 | 35PDI0002.DACA | S-3501B/V-3501B差壓 | 定值設置不合理 | 高報值11 | 不變 | DCS |
| 76 | 35PdI0002A.DACA | S-3501B/V-3501B差壓A | 定值設置不合理 | 高報值11 | 不變 | DCS |
| 77 | 35PdI0002B.DACA | S-3501B/V-3501B差壓B | 定值設置不合理 | 高報值11 | 不變 | DCS |
| 78 | 35PdI0002C.DACA | S-3501B/V-3501B差壓C | 定值設置不合理 | 高報值11 | 不變 | DCS |
| 79 | 36PDI0012.DACA | C-3601差壓 | 定值設置不合理 | 高報值4 | 不變 | DCS |
| 80 | 36LI0003.DACA | C-3601液位 | 定值設置不合理 | 低報值0.6 | 不變 | DCS |
| 81 | 36LI0003A.DACA | C-3601液位A | 定值設置不合理 | 低報值0.6 | 不變 | DCS |
| 82 | 36LI0003B.DACA | C-3601液位B | 定值設置不合理 | 低報值0.6 | 不變 | DCS |
| 83 | 36LI0003C.DACA | C-3601液位C | 定值設置不合理 | 低報值0.6 | 不變 | DCS |
| 84 | 36TI0011.DACA | 從C-3601去P-3601A/B洗滌循環水 | 定值設置不合理 | 高報值140 | 不變 | DCS |
| 85 | 36TI0011A.DACA | 從C-3601去P-3601A/B洗滌循環水溫度A | 定值設置不合理 | 高報值140 | 不變 | DCS |
| 86 | 36TI0011B.DACA | 從C-3601去P-3601A/B洗滌循環水溫度B | 定值設置不合理 | 高報值140 | 不變 | DCS |
| 87 | 36TI0011C.DACA | 從C-3601去P-3601A/B洗滌循環水溫度C | 定值設置不合理 | 高報值140 | 不變 | |
| 88 | 39PI4002.DACA | P-3942A/B出口高壓工藝水 | 定值設置不合理 | 低報值4,增加高報值5.3 | 不變 | DCS |
| 89 | 33PIC0011.DACA | V3305頂部壓力 | 無報警 | 低報4 ,高報4.2 ,高高報4.35 | 設為聲光報警 | DCS |
| 90 | 33TI0086A/B、33TI0087A/B、33TI0088A/B | P3301A/B/C泵驅動端/非驅動端軸承溫度 | 無報警 | 高報70, 高高報85 | 設為聲光報警 | DCS |
| 91 | 31PI0103/0203/0303 | 密封風機K3103A/B/C出口壓力 | 無報警 | 高報6 ,高高報9 | 設為聲光報警 | DCS |
| 92 | 31PI0105/0205/0305 | 粉煤過濾器S-3103A惰氣出口壓力 | 無報警 | 低低報 -9 ,低報 -8, 高報1 | 設為聲光報警 | DCS |
| 93 | 31PI0107/0207/0307 | 磨煤機A/B/C出口壓力 | 無報警 | 低報 -5 ,高報-3 ,高高報-2.5 | 設為聲光報警 | DCS |
| 95 | 31PDI0154/0254/0354 | 粉煤過濾器S-3103A/B/C出入口壓差 | 無報警 | 高高報3 | 設為聲光報警 | DCS |
| 96 | 31QI0102/0202/0302 | 惰氣發生器F-3101A/B/C出口氧含量 | 無報警 | 低報1 ,高報7.5 | 設為聲光報警 | DCS |
| 97 | 31QI0107/0207/0307 | 粉煤過濾器S3103B惰氣出口CO含量 | 無報警 | 高報800 | 設為聲光報警 | DCS |
| 98 | 31TI0103/0203/0303 | 粉煤過濾器S3103A/B/C入口溫度 | 無報警 | 高報115 | 設為聲光報警 | DCS |
| 99 | 31TI0115/0215/0315 | 粉煤過濾器S3103A/B/C灰斗上部溫度 | 無報警 | 高報115 | 設為聲光報警 | DCS |
| 100 | 31TI0114/0214/0314 | 粉煤過濾器S3103A/B/C灰斗下部溫度 | 無報警 | 高報115 | 設為聲光報警 | DCS |
| 101 | 34FI0002 | 從E3401A/B去V3401噴淋水流量 | 無報警 | 低低報150 ,低報180 | 設為聲光報警 | DCS |
| 102 | 34FI0020 | P-3402出口流量 | 無報警 | 低報30 | 設為聲光報警 | DCS |
| 104 | 39LIC4001 | 工藝水罐T-3941液位 | 無報警 | 低報1.5 高報2.9 | 設為聲光報警 | DCS |
| 105 | 39LI4005 | 循環水罐T-3942液位 | 無報警 | 低報1.6, 高報3.9 | 設為聲光報警 | DCS |
| 106 | 37LI0012 | T3701液位 | 無報警 | 高報4 | 設為聲光報警 | DCS |
| 107 | 37FI0008 | P3704去T3702流量 | 無報警 | 低報20 | 設為聲光報警 | DCS |
| 108 | 37LIC0018 | T3703液位 | 無報警 | 高報2 | 設為聲光報警 | DCS |
| 110 | A2PAB40CL101 | IG循環水泵房自然通風冷卻塔(淡水)液位 | 無報警 | 低報1.2, 高報1.5 | 設為聲光報警 | DCS |
| 111 | 80LI0001 | V8001液位 | 無報警 | 高報1750 | 設為聲光報警 | DCS |
| 112 | 35PI0106/0006 | V3502A/B壓力 | 無報警 | 高報3.2 | 設為聲光報警 | DCS |
| 113 | 32PI0128A/0228A/0328A | V3203A/B/V3206壓力 | 無報警 | 低報3.7 高報4 | 設為聲光報警 | DCS |
| 114 | 39LI7002 | 堿罐液位 | 無報警 | 高報2.7 | 設為聲光報警 | DCS |
| 115 | 39LI7004 | 酸罐液位 | 無報警 | 高報2.7 | 設為聲光報警 | DCS |
| 117 | 39LIC5005A | V3951A液位 | 無報警 | 高報2.9 | 設為聲光報警 | DCS |
| 119 | 80PIC0002 | V8001壓力 | 無報警 | 高報0.9 | 設為聲光報警 | DCS |
| 120 | 39LIC5002 | V3951液位 | 無報警 | 高高報2.3 | 設為聲光報警 | DCS |
| 121 | 36LIC0152 | E3601液位 | 無報警 | 低報0.7 | 設為聲光報警 | DCS |
| 122 | 36PIC0051 | E3601壓力 | 無報警 | 高報1.3 | 設為聲光報警 | DCS |
| 123 | 熱風爐A/B/C火檢A/B無火 | 無報警 | 增設報警 | 設為聲光報警 | DCS | |
| 124 | 堿泵P3971A/B跳車 | 無報警 | 增設報警 | 設為聲光報警 | DCS | |
| 125 | 酸泵P3972A/B跳車 | 無報警 | 增設報警 | 設為聲光報警 | DCS | |
| 126 | 絮凝劑加藥泵P3710/P3710S/P3711跳車 | 無報警 | 增設報警 | 設為聲光報警 | DCS | |
| 127 | rFIC0924_OUT | 33FV0924閥位控制 | 定值設置不合理 | 低報警值5% | 設為聲光報警 | ITCC |
| 128 | 33PDT0903 | AccessLevel | 報警定值設置、描述不合理 | 高報警值10kpa,修改文字描述 | 設為聲光報警 | ITCC |
| 129 | a33TISA0912A | 電機定子溫度 | 定值設置不合理 | 高報警值90 | 設為聲光報警 | ITCC |
| 130 | a33TISA0911A | 電機定子溫度 | 定值設置不合理 | 高報警值90 | 設為聲光報警 | ITCC |
| 131 | a33TISA0910A | 電機定子溫度 | 定值設置不合理 | 高報警值90 | 設為聲光報警 | ITCC |
| 132 | a33TISA0909A | 電機軸承溫度 | 定值設置不合理 | 高報警值65℃ | 設為聲光報警 | ITCC |
| 133 | a33TISA0908A | 電機軸承溫度 | 定值設置不合理 | 高報警值65℃ | 設為聲光報警 | ITCC |
| 134 | a33PISA0923 | 孔板前一級泄漏去放火炬壓力 | 定值設置不合理 | 高報警值0.1Mpa | 設為聲光報警 | ITCC |
| 135 | a33PISA0924 | 孔板前一級泄漏去放火炬壓力2 | 定值設置不合理 | 高報警值0.1Mpa | 設為聲光報警 | ITCC |
| 136 | a33PISA0925 | 孔板前一級泄漏去放火炬壓力3 | 定值設置不合理 | 高報警值0.1Mpa | 設為聲光報警 | ITCC |
| 137 | a33TISA0917 | 潤滑油冷后溫度 | 定值設置不合理 | 高報警值45℃ | 設為聲光報警 | ITCC |
| 138 | a33TISA0916 | 潤滑油箱溫度 | 定值設置不合理 | 高報警值60℃ | 設為聲光報警 | ITCC |
| 139 | fPOINT_DESAB | 系統強制點數 | 報警描述不合理 | 修改文字描述 | 設為聲光報警 | ITCC |
| 140 | a33TI0902C | 壓縮機出口溫度 | 定值設置不合理 | 高報值200℃ | 設為聲光報警 | ITCC |
| 141 | a33TI0902B | 壓縮機出口溫度 | 定值設置不合理 | 高報值200℃ | 設為聲光報警 | ITCC |
| 142 | a33TI0902A | 壓縮機出口溫度 | 定值設置不合理 | 高報值200℃ | 設為聲光報警 | ITCC |
| 143 | a33TISA0904A | 壓縮機低速軸電機側瓦溫 | 定值設置不合理 | 高報值65℃ | 設為聲光報警 | ITCC |
| 144 | a33TISA0903A | 壓縮機低速軸風機側瓦溫 | 定值設置不合理 | 高報值65℃ | 設為聲光報警 | ITCC |
| 145 | a33TI0901C | 壓縮機入口溫度 | 定值設置不合理 | 低報值120℃ | 設為聲光報警 | ITCC |
| 146 | a33TI0901B | 壓縮機入口溫度 | 定值設置不合理 | 低報值120℃ | 設為聲光報警 | ITCC |
| 147 | a33TI0901A | 壓縮機入口溫度 | 定值設置不合理 | 低報值120℃ | 設為聲光報警 | ITCC |
| 148 | a33ZISA0901 | 壓縮機軸位移1 | 定值設置不合理 | 低報值-0.4,低低報值-0.8 | 設為聲光報警 | ITCC |
| 149 | a33ZISA0902 | 壓縮機軸位移2 | 定值設置不合理 | 低報值-0.4,低低報值-0.8 | 設為聲光報警 | ITCC |
| 150 | a33ZISA0903 | 壓縮機軸位移3 | 定值設置不合理 | 低報值-0.4,低低報值-0.8 | 設為聲光報警 | ITCC |
| 151 | a33TISA0907A | 止推軸溫 | 定值設置不合理 | 高報值80℃ | 設為聲光報警 | ITCC |
| 152 | a33PdIA0926 | 主密封氣過慮器壓差 | 定值設置不合理 | 高報值0.05kpa | 設為聲光報警 | ITCC |
| 153 | a33FIA0924 | 部分冷熱氮氣混合氣流量 | 報警定值不需要修改 | 設為聲光報警 | ITCC | |
| 154 | a33PdIA0927 | 氮氣過慮器差壓 | 報警定值不需要修改 | 設為聲光報警 | ITCC | |
| 155 | a33PIA0922 | 隔離氣壓力 | 報警定值不需要修改 | 設為聲光報警 | ITCC | |
| 156 | a33FIA0925 | 熱氮氣進氣流量 | 報警定值不需要修改 | 設為聲光報警 | ITCC | |
| 157 | a33TISA0905A | 壓縮機高速軸電機側瓦溫 | 報警定值不需要修改 | 設為聲光報警 | ITCC | |
| 158 | a33TISA0906A | 壓縮機高速軸風機側瓦溫 | 報警定值不需要修改 | 設為聲光報警 | ITCC | |
| 159 | a33YISA0901X | 壓縮機連接端軸振動X | 報警定值不需要修改 | 設為聲光報警 | ITCC | |
| 160 | a33YISA0901Y | 壓縮機連接端軸振動Y | 報警定值不需要修改 | 設為聲光報警 | ITCC | |
| 161 | a33FIA0923 | 一級泄漏去放火炬流量 | 報警定值不需要修改 | 設為聲光報警 | ITCC | |
| 162 | a33FIA0926 | 主密封氣流量 | 報警定值不需要修改 | 設為聲光報警 | ITCC |
(2) 氣化報警隱患整改清單(修改邏輯的)
| 序號 | KKS | 描述 | 修改方法 |
|---|---|---|---|
| 17 | 31TI0110/0210/0310 | 磨煤機A/B/C出口溫度 | 原高報105℃、低報80℃參與磨煤機聯鎖,將相關聯鎖改為比較塊判斷,高報值改為110℃ |
| 40 | 33LI0002.DACA | 熱水緩沖罐V-3305液位 | 原高報1.9m、低報1.35m參與33XV0008聯鎖,將相關聯鎖改為比較塊判斷,低報值改為1.4m |
| 41 | 33TIC0007.DACA | E-3305出口熱水溫度 | 原高報245℃聯鎖關閉33TIC0007,將高高報改為245℃,高報值改為230℃ |
| 43 | 33TI0111/0211/0311/0411 | 去A-3301A/B/C/D氧氣/蒸汽混合物溫度 | 原高報300℃參與聯鎖,改為高高報300℃參與聯鎖,高報設為265℃ |
| 44 | 33PDI0131.DACA | 33FV-0104/XV-0123/0124差壓 | 原高報0.17Mpa參與順控,改為比較塊判斷,增加低報0.2Mpa |
| 45 | 33PDI0231.DACA | 33FV-0204/XV-0223/0224差壓 | 原高報0.17Mpa參與順控,改為比較塊判斷,增加低報0.2Mpa |
| 46 | 33PDI0331.DACA | 33FV-0304/XV-0323/0324差壓 | 原高報0.17Mpa參與順控,改為比較塊判斷,增加低報0.2Mpa |
| 47 | 33PDI0431.DACA | 33FV-0404/XV-0423/0424差壓 | 原高報0.17Mpa參與順控,改為比較塊判斷,增加低報0.2Mpa |
| 48 | 33PI0019.DACA | 去A-3301過熱中壓蒸汽壓力 | 原低報3.3MPa參與聯鎖,改為比較塊判斷,增加低報3.5MPa,低低報3.3MPa |
| 71 | 34EIX3401CE.DACA | 撈渣機電流 | 原高高報63.8A參與聯鎖,改為比較塊判斷,增加高報27A、高高報30A |
| 94 | 31PI0005 | 來自界區外來儀表壓縮空氣壓力 | 原低報0.45MPa參與聯鎖,改為比較塊判斷,增加低報0.4Mpa |
| 103 | 34LI0006 | 撈渣機小室液位 | 原高報3m參與順控,改為比較塊判斷,增加高報3.2m |
| 109 | 35WI0001/0051 | V3504A/B重量 | 原高報80t、低報79t參與順控,改為比較塊判斷,增加高報75t |
| 116 | 39LIC5005B | V3951B液位 | 原高高報2.9m、低低報0.2m參與聯鎖,改為比較塊判斷,改為高報2.9m |
| 118 | 39LI3952 | V3952液位 | 原高高報1.6m、高報1.1m、低報0.8m、低低報0.3m參與聯鎖,改為比較塊判斷,改為高報1.8m |
(3) 氣化保護整改清單
| 序號 | 邏輯類別 | 邏輯名稱 | 存在問題 | 整改措施 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 氣化爐主保護 | V-3305液位低低(33LI0002A/B/C) | 報警值不一致 | 報警值統一,低報1.4米,低低報1.0米。 |
| 2 | 氣化爐主保護 | 氣化爐壓力33PI0068A/B/C | 單點無報警 | 高報:3.2MPa |
| 3 | 氣化爐主保護 | V-3301與高壓吹掃氮氣差壓高高(33PDI0065A/B/C) | DCS單點與三選后報警值不一致 | 高高報警:24KPa;高報警:7KPa。低低報警:-24KPa;低報警:-7KPa。 |
| 4 | 氣化爐主保護 | V-3302底部溫度高高(33TI0018A/B/C) | DCS單點與三選后報警值不一致,且單點無聲音 | 高高報警:370℃;高報警:335℃;低報警:285℃ |
| 5 | 氣化爐主保護 | S-3501B/V-3501B差壓高高(35PDI0002A/B/C) | 單點報警值比較容易達到 | 現有高報警值11KPa,不需要再設高高報 |
| 6 | 氣化爐主保護 | 去總管高壓氮氣壓力低低(39PDIC1002A/B/C) | 單點無報警 | 單點增加低報警值4.2MPa |
| 7 | 輔機保護 | 總氧量33FI0903高 | 在二段煤線未投入時,總氧量33FI0903高,跳#1燒嘴 | DCS邏輯中,#1煤線順控退出條件刪除邏輯“在二段煤線未投入時,總氧量33FI0903高” |
| 8 | 輔機保護 | 去A-3302開工燒嘴柴油流量33FZLL0003低低 | 報警值不對 | 原高報245kg/h、低報206 kg/h,改為高報1700kg/h、低報600kg/h、低低報206kg/h |
| 9 | 輔機保護 | 凝液罐分液泵P2001保護停止條件 | 未查到報警值 | 刪除液位低跳泵邏輯 |
| 10 | 輔機保護 | 循環水罐T-3942低液位開關動作 | 保護定值不對 | 經查看圖紙,保護定值應為1400mm(0位從T3942罐底算起),修改邏輯清冊 |
| 11 | 輔機保護 | 堿泵P3971允許啟動條件,36XV0001已開或堿泵P3971A在遠方 | 邏輯里的“或”應為“與” | 堿泵P3971允許啟動,只保留36XV0001已開條件,刪除堿泵P3971A在遠方條件 |
| 12 | 主保護 | 33FT0141B低低,跳#1、#3煤燒嘴。 | 單點保護,易出現誤動。 | 將進入DCS的33FT0141A接線處增加安全柵,一分二,一路還去往DCS,另一路去往ESD,ESD中改為33FT0141A低低且33FT0141B低低,跳#1、#3煤燒嘴。 |
3、設備異動狀態:已完成。
4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:規程已修改,修改的報警級聯鎖已傳動。
5、風險點及運行注意事項:無。
- P3941A/B出口流量計39FT4001移位
1、設備異動原因:
P3941A/B出口管線優化后,致使該流量計成為支管管路流量計,為此,將其移位至主管道。
2、設備異動內容:
(1)39FT4001移位至主管道;
(2)中間接線箱及信號通道無更改,無需重新鋪設電纜。;
改造前系統圖:
| 改造后系統圖: |
|---|
| 3、設備異動狀態:已完成。 |
|---|
4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:系統圖已修改。
5、風險點及運行注意事項:無。
- 3600單元氮氣管道擴容,并增加遠傳壓力表39PT1003C及壓力調閥39PV1003C
1、設備異動原因:
3600單元氮氣至凈化R4001加溫氣管線流量不足且占用氣化穩定氮氣管線。機組啟動期間R4001催化劑升溫時間太長,氣化穩定氮氣管網長時間帶壓,造成氮氣浪費,因此,對該氮氣管線進行擴容。 - 設備異動內容:
(1)取消流量計36FT0006及測點;
(2)增加壓力表39PT1003C及測點;
(3)取消調閥36HV0006;增加調閥39PV1003C;
(4)測點39PT1003C及39PV1003C中間接線箱及信號通道分別使用36FT0006及36HV0006的。
改造前系統圖:
改造后系統圖:
改造后DCS畫面:

3、設備異動狀態:機務已完成(差熱工表計及閥門線纜)。
4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:系統圖已修改、DCS畫面已修改、已通知檢修修改氣化開內人孔檢查標準工作票措施(10大盲板改為11大盲板)。
5、風險點及運行注意事項:R4001加溫氮氣一般在機組啟動前、停運后使用,機組啟動后、停運前需要及時隔離該管線,避免氮氣漏入合成氣之中,影響合成氣熱值。
- 原煤倉B、C底部落煤管增加敲擊器
1、設備異動原因:
我廠目前原煤倉錐部安裝有空氣炮10個,當原煤倉下煤不利時空氣炮進行工作,但從現場實際使用情況看,冬季啟動或來煤較濕時,錐部原煤易板結,多次出現給煤機斷煤不能順利啟磨,現對落煤管增加敲擊器,通過振打方式促使下煤順利。冬季啟動或來煤較濕時,原煤倉錐部原煤易板結,可能出現斷煤情況,造成給煤機停運,進而引起磨煤系統的停運,給機組正常運行帶來影響。
2、設備異動內容:
在原煤倉B、C底部落煤管增加敲擊器。敲擊器位置如下圖。

3、設備異動狀態:已完成。
4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:系統圖已修改。
5、風險點及運行注意事項:原煤倉下料不暢時及時啟用振打器。
- S-3701澄清槽頂部增加攪拌機
1、設備異動原因:
提高絮凝劑進S-3701澄清槽混合攪拌效果。
2、設備異動內容:
將P-3704回流管進S-3701澄清槽頂部管移至旁邊(泥漿側)重新開孔插入S-3701澄清槽內,將P-3709回流管進S-3701澄清槽頂部管拆除,在V37PX0118泥漿返回澄清槽S-3701的閥門后增加盲板。在S-3701澄清槽頂部增加攪拌機(轉速43r/min,葉輪直徑300mm),安裝位置詳見下圖。

3、設備異動狀態:已完成。
4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:系統圖已修改、規程已修改。
5、風險點及運行注意事項:做好設備試運工作。
- 工業水至T-3941管線取消、T3942工業水補水管線新增甩頭,用作3700單元試運上水接頭
- 設備異動原因:
(1)原技改項目增加的工業水至T-3941管線,因工業水水質氯根超標,不滿足T-3941用水要求,因此管線被棄置不用,冬季存在防凍隱患。
(2)3700單元試運上水用水量大,使用消防水易造成消防管網壓力波動,大量消耗消防水還會造成消防水量不足的隱患,因此考慮使用工業水為3700單元試運上水。
2、設備異動內容:
(1)取消工業水至T-3941管線。
(2)在T-3942工業水補水管線調節閥39LV4005A前手閥前管道增加一路分支,安裝DN80閥門1件,閥門后安裝帶消防接頭工裝1件。3700單元試運上水時,只需用消防帶連接至上水口,即可使用工業水為3700單元試運上水。
改造后系統圖:
3、設備異動狀態:已完成。
4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:系統圖已修改、3900單元上水閥門檢查卡已修改。
5、風險點及運行注意事項:無。 - 中壓循環泵P-3301IG冷卻水管線過濾器更改一臺(3號)為電動濾水器(S-3913C)
1、設備異動原因:
中壓循環泵P-3301IG冷卻水管線過濾器目前為3臺籃式過濾器,為保證冷卻水量充足需定期手動清理,每日清理1臺,消耗人力較大。
2、設備異動內容:
(1)將3臺籃式過濾器中的1臺(3號)更改為電動濾水器,濾網型號40目;其他管道、閥門不改動。
(2)就地安裝控制柜。
(3)濾網沖洗水排污管道連入就近8米管廊IG水回水母管,口徑為DN25不銹鋼管、長度約5米,該段管線防凍伴熱將IG水過濾器管線伴熱延長使用。
改造前系統示意圖:

改造后系統示意圖:

改造后系統流程圖:

3、設備異動狀態:已完成。
4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:系統圖已修改、規程已修改、IG水(界區內)閥門檢查卡已修改、IG水防凍措施已修改。
5、風險點及運行注意事項:
(1)一旦電動濾水器故障,電動濾水器內部反沖洗將不再工作,電動濾水器此時工作狀態近似為籃式過濾器,不會出現IG水斷流現象,只是電動濾水器失去自清潔功能。運行人員發現電動濾水器就地故障燈亮后,及時手動投用旁路籃式過濾器,隔離電動濾水器,檢修人員及時檢修。
(2)設備運行過程中監視P-3301機封水溫度,發現溫度較高時及時投用籃式過濾器,通知檢修人員檢查電動濾水器。
- T3941除鹽水罐新增青沅水補水
1、設備異動原因:
根據機封水和儀表沖洗水、36單元水質要求,青沅水可以滿足T3941補水要求。按照每天400噸補水量計算,每噸除鹽水成本20元,青沅水成本6.49元,運行時間150天,預計每年可以節約費用81.06萬元。
2、設備異動內容:
(1)自廠區西側地下清沅水母管處引出一路,由管廊20A-161出地面,沿管廊鋪設接入氣化界區,與T3941除鹽水補水管線匯成一路,在青沅水、除鹽水管路增設止回閥門,防止互串。主管線設置單程伴熱,伴熱蒸汽自管廊23A低壓蒸汽母管引出,分別向動力區域和化工區域鋪設,在管線末端疏水(疏水位置:20A-161管廊、氣化疏水站CCH0053/8接口)。在主管線設置遠傳流量表,方便運行統計水量。
(2)主管線采用規格Φ114*6材質304的不銹鋼管,在管廊20A-161出地面處設置隔離手閥和導淋閥,在與除鹽水管道匯合前設置隔離手閥、止回閥和導淋閥。
(3)伴熱管線采用規格Φ27*3材質304的不銹鋼管,兩路分別設置手閥和疏水閥組。


修改后系統圖:


3、設備異動狀態:已完成。
4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:系統圖已修改、3900單元上水閥門檢查卡已修改、伴熱系統圖已修改、防凍措施已修改。
5、風險點及運行注意事項:投用初期,注意沖洗管線,保證水質。
- P-3709A/B改型及進出口管線優化
1、設備異動原因:
(1)目前,P-3709A/B出口流量在20m3/h左右,而P-3709泵設計流量7.2m3/h,嚴重超負荷運行。
(2)P-3709泵設計流量、揚程偏小,選用的泵進出口口徑偏小,實際運行流量遠遠超過設計值,泵腔部件磨損嚴重。
(3)P-3709泵入口管道設計較長,實際運行中該入口管道頻繁堵塞。
2、設備異動內容:
(1)參照P-3704機泵型式,將P-3709A/B泵改型,改型后的P-3709A/B電機功率22KW,額定流量為20.52m3/h,揚程55m。
(2)改變P-3709A/B泵的安裝位置,縮短泵入口管道的長度,由于泵入口管道長度縮短,泵入口兩路沖洗水優化呈一路,取消P-3709A/B入口手閥前沖洗水管線,保留T-3702錐部至P-3709A/B手閥后沖洗水管線。
(3)從3700濾餅房二層S-3702進料手閥前引出一根DN80的不銹鋼管線至T-3702人孔門側上方,作為P-3709A/B出口至T-3702的大回流管線。保留了37XV0023前至T-3702的小回流管線(DN40),待調試時根據絮凝效果決定使用大回流或小回流。
改造前系統圖:
改造后系統圖:


3、設備異動狀態:已完成。
4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:系統圖已修改、規程已修改、澄清系統閥門檢查卡已修改。
5、風險點及運行注意事項:P-3709A/B出口至T-3702大回流投用時,需注意T-3702水質變化。
- V-3203B底錐改造及流化氮氣管線重新敷設
1、設備異動原因:
IGCC煤氣化裝置的粉煤給料罐原始設計為單錐雙管上出料的結構,實際運行中煤線的波動幅度較大,對氣化爐的運行穩定造成較大困擾。經過諸多改造提升,煤線波動程度有所緩解,但離國內同類型煤氣化裝置的煤線運行水平還相差甚遠。經討論分析后,決定將現有V-3203B改造成圓底雙錐雙管上出料的結構。
2、設備異動內容:
本項改造工程主要對V-3203B在氣化框架8米層的過渡段下方錐體及相關配套系統實施改造。新錐體由西安核普機械設備有限公司負責制造,在制造完成后運輸至廠區,將原有設備的單錐切割后,進行組對焊接;重新在新錐體內部從頂部至底部安裝2根DN65煤粉管道,恢復厡流化氮氣管道以及相關伴熱管道和保溫;新增約80米的DN50流化氮氣管道,從氣化框架32米平臺的穩定氮氣總管處引出;安裝截止閥2臺,流量計1套,壓差計1臺,調節閥組1套,并對相關管道進行保溫施工。
| 產品名稱 | 一段煤粉給料罐B | 設備位號 | V-3203B |
|---|---|---|---|
| 工作壓力(MPa) | 4.0 | 介質 | 氮氣、煤粉 |
| 設計壓力(MPa) | 5.2 | 主要受壓元件 | Q345R/16MnⅢ |
| 工作溫度(℃) | 80 | 水壓試驗方式 | 水壓試驗 |
| 設計溫度(℃) | 130 | 水壓試驗壓力(MPa) | 6.5 |
| 原制造單位 | 江西江聯能源環保股份有限公司 | 現制造單位 | 西安核普機械設備有限公司 |
| 原規格(mm) | Φ4000×21005 | 現規格(mm) | Φ4000/Φ3270/SR1640 |
| 原容積(m3) | 162 | 現容積(m3) | 180 |
| 原設備總質量(kg) | 134325 | 現設備總質量(kg) | 147500 |
| 原設備充水總質量(kg) | 296325 | 現設備充水總質量(kg) | 327500 |
表1 V-3203B改造前后設計參數對比

粉煤給料罐改造前后示意圖

改造后,粉煤給料罐V-3203B流程圖

改造后,粉煤給料罐V-3203B底部流化氮氣管線流程圖

改造后,一段粉煤加壓B DCS圖
3、設備異動狀態:已完成。
4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:系統圖已修改、3200單元閥門檢查卡已修改、閥門傳動清單已修改。
5、風險點及運行注意事項:
(1)設備水壓試驗合格后,需將設備內殘存的水排凈、吹干,需檢查水壓試驗期間臨時安裝的盲板均已拆除。
(2)機組啟動前需對#3、#4煤線進行煤循環試驗,同系列的兩條煤線不允許同時進行煤粉循環試驗;煤粉循環數據采集期間,絕對不允許粉煤儲罐V-320B1向粉煤放料罐V-3202B下料;為保證記錄的數據穩定可靠,要求V-3201B重量超過15T;V-3203B料位超過70%,33PDI0303/0403不低于0.04MPa
(3)由于V-3203B底錐改造后,一方面是有效容積增大了約18m3,換算后可增加煤粉儲量約10t;另一方面雙底錐是帶有空腔的設計,類似于氣化爐的環形空間,與煤粉接觸的錐板不能承壓,需要保持空腔與上方壓力保持一致,故對V-3203B的充壓及收料提出特別要求,具體內容如下:
- V-3203B不得在零壓力下收料;
- 在收料前,必須向V-3203B充入一定壓力,暫定不低于0.5MPa;
- 待充壓達到后,方可向V-3203B放料;
- V-3203B底部兩路流化氮氣非特殊情況,不要全部停氣,防止堵塞流化區域。
十六、大布袋S-3103A/B氮氣反吹管道改造 - 設備異動原因:
大布袋S-3103A/B/C濾袋頻繁發生濾袋燒損情況,有時出現大布袋南北兩側濾袋燒損情況不一致的情況。為分別監測大布袋南北兩側反吹閥情況,已在大布袋C上再增設一路反吹氮氣管道,分別設立遠傳壓力表,對南北兩側反吹閥壓降情況分別監控。改造后運行效果滿足預期,現對大布袋S-3103A/B氮氣反吹管道進行相同改造。
2、設備異動內容:
(1)將大布袋S-3103A/B反吹氮氣儲罐出口減壓閥組移至大布袋S-3103A/B頂部完成, 減壓閥組隔離手閥已更換為全新球閥。
(2)將大布袋S-3103A/B反吹氮氣儲罐出口管道規格由φ60*5 碳鋼改為φ89*6.5 碳鋼完成。
(3)在大布袋S-3103A/B頂部新增一路反吹氮氣管道(φ60*5 碳鋼),將原反吹氮氣減壓閥后一路氮氣管道(φ60*5 碳鋼)變成兩路反吹氮氣管道(φ60*5 碳鋼)分別為南北反吹閥供氣,減壓閥組利舊安裝在兩路反吹氮氣管道上完成。

3、設備異動狀態:已完成。
4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:系統圖已修改。
5、風險點及運行注意事項:磨煤系統試運時,關注大布袋反吹壓降變化。
十七、氣化爐廢鍋出口彎管導淋處增加閥門
1、設備異動原因:
氣化爐廢鍋有泄漏風險。如果氣化爐廢鍋泄漏,在停機后廢鍋出口管道會有大量水存積,大量水積存在廢鍋出口對設備有不利影響。拆廢鍋出口管道上手孔放水,風險較大,高溫水汽極有可能傷人。因此在氣化爐廢鍋出口管增加閥門,為便于停機后廢鍋放水。
2、設備異動內容:
氣化爐廢鍋出口管有DN150 PN10.0手孔。在手孔處增加球閥Q341Y-600LB 6″4A雙相鋼材質,閥后仍加盲法蘭。
- 設備異動狀態:已完工。
4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:系統圖已修改。
5、風險點及運行注意事項:無。
十八、P-3718反沖洗水泵入口閥后增加Y型過濾器
1、設備異動原因:
S-3702陶瓷濾餅機濾板長時間使用后會產生結垢現象,為節約成本濾板需拆下清洗,清洗后繼續使用,長此以往濾板壽命用盡時會有破裂現象,最終導致泥漿進入T-3707濾液罐內,使P-3718反沖洗水泵轉子堵塞以及濾板沖洗噴頭堵塞現象,嚴重影響陶瓷濾餅機正常工作。
2、設備異動內容:
現將P-3718反沖洗水泵入口管改為DN80(原口徑DN50),增加Y型過濾器,從而減少轉子及噴頭堵塞情況。詳見附圖。

- 設備異動狀態:已完工。
4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:系統圖已修改。
5、風險點及運行注意事項:發現泵不打量后,及時清理濾網。
十九、陶瓷過濾機S-3702反洗水管線改造
1、設備異動原因:
陶瓷過濾機S-3702濾板損壞后會導致濾液罐T-3707內污染,影響反沖洗管路。
2、設備異動內容:
現將反沖洗泵P-3718去陶瓷過濾機S-3702過濾器前增加三通連接工業水。詳見附圖。(注:云線為異動新增管線)

- 設備異動狀態:已完工。
4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:無需修改。
5、風險點及運行注意事項:無。







