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2022年氣化設備異動匯總(第一季度)

發布時間:

E3953冷卻水進回水管低點增加放水導淋1、設備異動原因:E3953冷卻水進回水管在氣化二層樓板下方存在低點,無放水閥門,冬天容易發生凍

  1. E3953冷卻水進回水管低點增加放水導淋
    1、設備異動原因:
    E3953冷卻水進回水管在氣化二層樓板下方存在低點,無放水閥門,冬天容易發生凍裂風險。
    2、設備異動內容:
    在E3953冷卻水進回水管進IG水母管前低點增加放水導淋,并將管道延長至地面,接入氣化0米地溝。改造后,在冬季防凍時可將該放水門打開,將低點存水放凈,避免出現凍裂管道風險。
    改造后系統圖:
    3、設備異動狀態:已完成。
    4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:系統圖已修改、IG水(界區內)閥門檢查卡已修改。
    5、風險點及運行注意事項:冬季防凍期間使用新增導淋閥排水防凍,該導淋暫無操作平臺,需要聯系綜合班搭架設。
  2. IGCC地下蒸汽凝液至V-3951B管線優化
    1、設備異動原因:
    異動前,地下凝液至V-3951B管線與氣化、凈化、空分來低壓蒸汽凝液匯合在一根總管上。每當地下凝液和氣化、凈化、空分來低壓蒸汽凝液共同回收至V-3951B時,V-3951B的進口蒸汽母管都會發生較大的撞管現象,最終導致地下蒸汽凝液無法回收至V-3951B,只能經過E-3953冷卻后回收至氣化工藝水罐T-3941。這樣不僅造成了大量熱量的浪費,還致使T-3941水溫升高(夏季長期維持在45℃左右),后期檢修發現高壓工藝水泵P-3942A/B存在較為嚴重的汽蝕現象,分析原因與T-3941水溫升高有關。
    2、設備異動內容:
    為了避免以上情況發生,計劃重新布管,將地下蒸汽凝液回收至V-3951B。為確保地下蒸汽凝液在V-3951B內向下噴射,計劃將39PT5006B取壓口由V-3951B的N5接口挪至N1接口(原N1接口管道已棄置不用);地下蒸汽凝液管道(DN80)接至V-3951B的N5接口(DN50),詳情見附圖
    改造前系統圖:
    改造后系統圖:
    改造后,地下蒸汽凝液有兩路用戶:T-3941和V-3951B。地下蒸汽凝液電導不合格時,凝液臨時切至T-3941;電導合格后,凝液切至V-3951B。水質合格的地下蒸汽凝液(溫度80℃,流量24m3/h左右)會吸收V-3951B內部分熱量被加熱成135℃(V-3951B內熱量暫無回收手段),送往動力島低壓包進一步吸熱、做功。T-3941重新按原設計要求補充除鹽水,這樣不僅達到了回收地下蒸汽凝液熱量的目的,還解決了T-3941水溫高的問題。
    3、設備異動狀態:已完成。
    4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:系統圖已修改、地上蒸汽凝液閥門檢查卡已修改。
    5、風險點及運行注意事項:無。
  3. 磨煤機潤滑油冷卻水進水管線優化
    1、設備異動原因:
    磨煤機潤滑油站冷卻水進水管線管徑原設計為DN65,對應安裝兩臺公稱直徑為DN65的冷卻水進水手閥。
    冬季時,IG循環冷卻水溫度較低,為了控制磨煤機潤滑油油溫,潤滑油站冷卻水進水手閥開度通常很小(僅1/6圈左右),運行人員調整潤滑油溫時稍微動一點點開度,就會造成潤滑油溫度很大的波動,極其不利于溫度精細控制。另外,由于磨煤機潤滑油冷卻水管線處于IG循環冷卻水管線末梢,冬季極寒條件下,因潤滑油站主路冷卻水流量極小,僅靠DN25的旁路手閥來維持冷卻水流動,存在很大的防凍隱患,歷年磨煤機潤滑油冷卻水母管均會上凍。
    2、設備異動內容:
    為了設備冬季運行時,避免以上情況發生,計劃給磨煤機A/B/C潤滑油站冷卻水進水管線第一道手閥(DN65)各增加一臺旁路手閥(DN25),便于冬季調節潤滑油溫度。另外,將磨煤機A/B/C潤滑油站冷卻水進、回水管線旁路(DN25)調整為DN50,增加IG循環冷卻水管線末梢的流動性,詳情見附圖。
    改造前系統圖:


A磨煤機潤滑油冷卻器冷卻水管線(異動前)


B磨煤機潤滑油冷卻器冷卻水管線(異動前)


C磨煤機潤滑油冷卻器冷卻水管線(異動前)
改造后系統圖:


A磨煤機潤滑油冷卻器冷卻水管線(異動后)


B磨煤機潤滑油冷卻器冷卻水管線(異動后)


C磨煤機潤滑油冷卻器冷卻水管線(異動后)
3、設備異動狀態:已完成。
4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:系統圖已修改、IG水(界區內)閥門檢查卡已修改、磨煤系統閥門檢查卡已修改。
5、風險點及運行注意事項:冬季時,可以使用此新增小旁路調整油溫,冬季需要保證新擴容的冷卻水進回水母管旁路閥有50%以上開度,防止冷卻水母管上凍。

  1. 酸罐T-3972就地液位計增加排污閥
    1、設備異動原因:
    酸罐T-3972就地液位計設計時未設計排污閥,液位計底部使用盲法蘭封堵,液位計無法進行排污,容易導致雜質堆積在液位計底部,造成液位計失準。
    2、設備異動內容:
    在酸罐T-3972就地液位計底部增加排污閥,方便進行排污操作和校準液位計。
    改造前系統圖:


改造后系統圖:


3、設備異動狀態:已完成。
4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:系統圖已修改。
5、風險點及運行注意事項:無。

  1. IGCC機組,氣化島閥門自反饋邏輯優化
    1、設備異動原因:
    氣化島部分閥門參與順控,當閥門故障拒動時,順控仍需要往下進行,需讓反饋跟隨指令變化。
    2、設備異動內容:
    (1)DCS邏輯里增加選擇塊,自反饋投入時,DEVCTL塊反饋跟隨指令;自反饋退出時,DEVCTL塊反饋接收現場實際反饋。
    (2)DCS增加畫面,集中顯示閥門自反饋狀態和投退按鈕,由運行人員執行投退。
    修改前,由運行與檢修人員現場共同確認閥門實際位置,再通知檢修人員執行閥門自反饋投入,可能存在投入不及時的情況;修改后,在現場確認完閥門實際位置后,由運行人員畫面操作執行自反饋投入/退出,更提高效率。
    修改后邏輯示意圖:
    修改的閥門清單如下:
序號系統位號序號系統位號序號系統位號
132A系列32XV011745二段系列32XV03268935A系列35XV0133
232A系列32XV011946二段系列32XV03279035A系列35XV0131
332A系列32XV013347二段系列32XV03249135A系列35XV0116
432A系列32XV012348二段系列32XV03189235A系列35XV0117
532A系列32XV012549二段系列32XV03229335A系列35XV0026
632A系列32XV012950二段系列32XV03209435A系列35XV0050
732A系列32XV013051二段系列32XV03219535A系列35XV0014
832A系列32XV01285234系列34XV00019635A系列35XV0022
932A系列32XV01315334系列34XV00039735A系列35XV0078
1032A系列32XV01325434系列34XV00049835A系列35XV0015
1132A系列32XV01265534系列34XV00059935A系列35XV0025
1232A系列32XV01275634系列34XV000610035A系列35XV0035
1332A系列32XV01245734系列34XV000710135A系列35XV0037
1432A系列32XV01185834系列34XV000810235A系列35XV0054
1532A系列32XV01225934系列34XV000910335B系列35XV0001
1632A系列32XV01206034系列34XV001010435B系列35XV0002
1732A系列32XV01216134系列34XV001510535B系列35XV0003
1832B系列32XV02176234系列34XV001610635B系列35XV0008
1932B系列32XV02196334系列34XV001710735B系列35XV0009
2032B系列32XV02336434系列34XV001810835B系列35XV0010
2132B系列32XV02236534系列34XV001910935B系列35XV0011
2232B系列32XV02256634系列34XV002111035B系列35XV0012
2332B系列32XV02296734系列34XV001411135B系列35XV0004
2432B系列32XV02306834系列34XV001311235B系列35XV0013
2532B系列32XV02286934系列34XV001111335B系列35XV0006
2632B系列32XV02317034系列34XV001211435B系列35XV0030
2732B系列32XV02327134系列34XV000211535B系列35XV0028
2832B系列32XV02267234系列34XV002311635B系列35XV0052
2932B系列32XV02277334系列34XV002411735B系列35XV0033
3032B系列32XV02247434系列34XV002511835B系列35XV0031
3132B系列32XV02187535A系列35XV010111935B系列35XV0016
3232B系列32XV02227635A系列35XV010212035B系列35XV0017
3332B系列32XV02207735A系列35XV010312135B系列35XV0027
3432B系列32XV02217835A系列35XV010812235B系列35XV0051
35二段系列32XV03177935A系列35XV010912335B系列35XV0064
36二段系列32XV03198035A系列35XV011012435B系列35XV0023
37二段系列32XV03338135A系列35XV011112535B系列35XV0077
38二段系列32XV03238235A系列35XV011212635B系列35XV0065
39二段系列32XV03258335A系列35XV010412735B系列35XV0075
40二段系列32XV03298435A系列35XV011312835B系列35XV0135
41二段系列32XV03308535A系列35XV010612935B系列35XV0137
42二段系列32XV03288635A系列35XV013013035B系列35XV0154
43二段系列32XV03318735A系列35XV0128
44二段系列32XV03328835A系列35XV0152

3、設備異動狀態:
(1)完成32、34、35系列參與順控的閥門自反饋修改。
(2)33系列下增加畫面,集中顯示閥門自反饋按鈕和狀態,紅色狀態為自反饋投入狀態,綠色為自反饋退出狀態。


4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:無需修改。
5、風險點及運行注意事項:機組運行期間,運行人員自己設置閥門自反饋,需要匯報值長,氣化第一主值進行監護,避免引起誤操作。

  1. IGCC機組,氣化專業邏輯及報警隱患整改
    1、設備異動原因:
    根據2022年1月13日《邏輯隱患排查會議紀要(氣化專業)》要求,對氣化專業存在的邏輯及報警隱患進行整改。
    2、設備異動內容:
    (1)氣化報警隱患整改清單(直接修改的)
序號KKS描述隱患整改措施新增報警級別系統
131TI0116/0117/0118磨煤機A-3101A主電機繞組溫度定值設置不合理高報值80℃不變DCS
231TI0119/0120/0121磨煤機A-3101A主電機鐵芯溫度定值設置不合理高報值80℃不變DCS
331TI0216/0217/0218磨煤機A-3101B主電機繞組溫度定值設置不合理高報值80℃不變DCS
431TI0219/0220/0221磨煤機A-3101B主電機鐵芯溫度定值設置不合理高報值80℃不變DCS
531TI0316/0317/0318磨煤機A-3101C主電機繞組溫度定值設置不合理高報值80℃不變DCS
631TI0319/0320/0321磨煤機A-3101C主電機鐵芯溫度定值設置不合理高報值80℃不變DCS
731TI0122/0222/0322磨煤機A-3101A/B/C主電機前軸承溫度定值設置不合理高報值65℃不變DCS
831TI0123/0223/0323磨煤機A-3101A/B/C主電機后軸溫度定值設置不合理高報值65℃不變DCS
931TI0140/0240/0340循環風機K-3102A/B/C葉輪端軸承溫度定值設置不合理高報值60℃不變DCS
1031TI0141/0241/0341循環風機K-3102A/B/C聯軸器端軸承溫度定值設置不合理高報值65℃不變DCS
1131TI0142/0242/0342循環風機K-3102A/B/C電機軸伸端軸承溫度定值設置不合理高報值70℃不變DCS
1231TI0144/0244/0344循環風機K-3102A/B/C定子U相溫度定值設置不合理高報值80℃不變DCS
1331TI0146/0246/0346循環風機K-3102A/B/C定子W相溫度定值設置不合理高報值80℃不變DCS
1431TI0145/0245/0345循環風機K-3102A/B/C定子V相溫度定值設置不合理高報值80℃不變DCS
1531PI0105/0205/0305粉煤過濾器S-3103A/B/C惰氣出口壓力定值設置不合理低報值-8不變DCS
1631TI0106/0206/0306惰氣爐F-3101A/B/C內溫度定值設置不合理增加高報值600不變DCS
1831LI0103/0203/0303原煤倉V-3101A/B/C料位定值設置不合理增加低報值4不變DCS
1931TI0124/0125旋轉分離器S-3102A電機軸承溫度定值設置不合理高報值80℃不變DCS
2031TI0224/0225旋轉分離器S-3102B電機軸承溫度定值設置不合理高報值80℃不變DCS
2131TI0324/0325旋轉分離器S-3102C電機軸承溫度定值設置不合理高報值80℃不變DCS
2231TI0107/0207/0307磨煤機A-3101A/B/C潤滑油泵出口溫度定值設置不合理高報值55℃不變DCS
2331TI0130/0230/0330磨煤機A-3101A/B/C行星齒輪軸承輸入溫度定值設置不合理高報值70℃不變DCS
2431TI0131/0231/0331磨煤機A-3101A/B/C行星齒輪軸承輸入溫度定值設置不合理高報值70℃不變DCS
2531TI0126/0226/0326磨煤機A-3101A/B/C行星齒輪軸承溫度定值設置不合理高報值65℃不變DCS
2631TI0127/0227/0327磨煤機A-3101A/B/C行星齒輪軸承溫度定值設置不合理高報值65℃不變DCS
2731TI0128/0228/0328磨煤機A-3101A/B/C行星齒輪軸承溫度定值設置不合理高報值65℃不變DCS
2831TI0129/0229/0329磨煤機A-3101A/B/C行星齒輪軸承溫度定值設置不合理高報值65℃不變DCS
2931EIA3101ACEA3101A電流定值設置不合理高報值40不變DCS
3031EIA3101BCEA3101B電流定值設置不合理高報值40不變DCS
3131EIA3101CCEA3101C電流定值設置不合理高報值40不變DCS
3231EIK3102ACEK3102A電流定值設置不合理高報值45不變DCS
3331EIK3102BCEK3102B電流定值設置不合理高報值45不變DCS
3431EIK3102CCEK3102C電流定值設置不合理高報值45不變DCS
3532PI0101.DACAV-3201A壓力指示定值設置不合理高報值10不變DCS
3632PI0201.DACAV-3201B壓力指示定值設置不合理高報值10不變DCS
3732PI0301.DACAV-3204壓力指示定值設置不合理高報值10不變DCS
3833FI0105B/0205B/0305B/0405BA-3301A/B/C/D燒嘴冷卻水流量定值設置不合理低報值13不變DCS
3933FI0505B/0605BA-3301E/F燒嘴冷卻水流量定值設置不合理低報值13不變DCS
4233FIC0103A/0203A/0303A/0403A去X-3315A/B/C/D預熱氧氣流量定值設置不合理增加高報值16700不變DCS
4933PI0068.DACAV-3301壓力定值設置不合理增加低報值2.7,高報值3.2不變DCS
5033TI0086A/087A/088AP-3301A/B/C泵驅動端軸承溫度定值設置不合理高報值70不變DCS
5133TI0086B/087B/088BP-3301A/B/C泵非驅動端軸承溫度定值設置不合理高報值70不變DCS
5233TI0025A/BV-3301二段燒嘴附近環形空間溫度(T2.1)定值設置不合理高報值300不變DCS
5333TI0026A/BV-3301二段燒嘴附近環形空間溫度(T2.1)定值設置不合理高報值300不變DCS
5433TI0027A/BV-3301二段燒嘴附近環形空間溫度(T2.2)定值設置不合理高報值300不變DCS
5533TI0028A/BV-3301二段燒嘴附近環形空間溫度(T2.2)定值設置不合理高報值300不變DCS
5633TI0029A/BV-3301一段燒嘴附近環形空間溫度(T1.1)定值設置不合理高報值300不變DCS
5733TI0030A/BV-3301一段燒嘴附近環形空間溫度(T1.1)定值設置不合理高報值300不變DCS
5833TI0031A/BV-3301一段燒嘴附近環形空間溫度(T1.2)定值設置不合理高報值300不變DCS
5933TI0032A/BV-3301一段燒嘴附近環形空間溫度(T1.2)定值設置不合理高報值300不變DCS
6033TI0080A/B/CP-3301A電動機定子溫度定值設置不合理高報值120不變DCS
6133TI0081A/B/CP-3301B電動機定子溫度定值設置不合理高報值120不變DCS
6233TI0082A/B/CP-3301C電動機定子溫度定值設置不合理高報值120不變DCS
6333TI0083A/084A/085AP-3301A/B/C電動機驅動端徑向軸承溫度定值設置不合理高報值75不變DCS
6433TI0083B/084B/085BP-3301A/B/C電動機非驅動端徑向軸承溫度定值設置不合理高報值75不變DCS
65NP3304A-CEP3304A電流定值設置不合理高報值180不變DCS
66NP3304B-CEP3304B電流定值設置不合理高報值180不變DCS
6734LIC0001.DACAV-3401渣池料位定值設置不合理高報值3.3不變DCS
6834LI0001A.DACAV-3401渣池料位A定值設置不合理高報值3.3不變DCS
6934LI0001B.DACAV-3401渣池料位B定值設置不合理高報值3.3不變DCS
7034LI0001C.DACAV-3401渣池料位C定值設置不合理高報值3.3不變DCS
7234TI01-06.DACA34TI0001與34TI0006差定值設置不合理低報值6,高報值取消不變DCS
73NP3401A-CEP3401A電流定值設置不合理高報值170不變DCS
74NP3401B-CEP3401B電流定值設置不合理高報值170不變DCS
7535PDI0002.DACAS-3501B/V-3501B差壓定值設置不合理高報值11不變DCS
7635PdI0002A.DACAS-3501B/V-3501B差壓A定值設置不合理高報值11不變DCS
7735PdI0002B.DACAS-3501B/V-3501B差壓B定值設置不合理高報值11不變DCS
7835PdI0002C.DACAS-3501B/V-3501B差壓C定值設置不合理高報值11不變DCS
7936PDI0012.DACAC-3601差壓定值設置不合理高報值4不變DCS
8036LI0003.DACAC-3601液位定值設置不合理低報值0.6不變DCS
8136LI0003A.DACAC-3601液位A定值設置不合理低報值0.6不變DCS
8236LI0003B.DACAC-3601液位B定值設置不合理低報值0.6不變DCS
8336LI0003C.DACAC-3601液位C定值設置不合理低報值0.6不變DCS
8436TI0011.DACA從C-3601去P-3601A/B洗滌循環水定值設置不合理高報值140不變DCS
8536TI0011A.DACA從C-3601去P-3601A/B洗滌循環水溫度A定值設置不合理高報值140不變DCS
8636TI0011B.DACA從C-3601去P-3601A/B洗滌循環水溫度B定值設置不合理高報值140不變DCS
8736TI0011C.DACA從C-3601去P-3601A/B洗滌循環水溫度C定值設置不合理高報值140不變
8839PI4002.DACAP-3942A/B出口高壓工藝水定值設置不合理低報值4,增加高報值5.3不變DCS
8933PIC0011.DACAV3305頂部壓力無報警低報4 ,高報4.2 ,高高報4.35設為聲光報警DCS
9033TI0086A/B、33TI0087A/B、33TI0088A/BP3301A/B/C泵驅動端/非驅動端軸承溫度無報警高報70, 高高報85設為聲光報警DCS
9131PI0103/0203/0303密封風機K3103A/B/C出口壓力無報警高報6 ,高高報9設為聲光報警DCS
9231PI0105/0205/0305粉煤過濾器S-3103A惰氣出口壓力無報警低低報 -9 ,低報 -8, 高報1設為聲光報警DCS
9331PI0107/0207/0307磨煤機A/B/C出口壓力無報警低報 -5 ,高報-3 ,高高報-2.5設為聲光報警DCS
9531PDI0154/0254/0354粉煤過濾器S-3103A/B/C出入口壓差無報警高高報3設為聲光報警DCS
9631QI0102/0202/0302惰氣發生器F-3101A/B/C出口氧含量無報警低報1 ,高報7.5設為聲光報警DCS
9731QI0107/0207/0307粉煤過濾器S3103B惰氣出口CO含量無報警高報800設為聲光報警DCS
9831TI0103/0203/0303粉煤過濾器S3103A/B/C入口溫度無報警高報115設為聲光報警DCS
9931TI0115/0215/0315粉煤過濾器S3103A/B/C灰斗上部溫度無報警高報115設為聲光報警DCS
10031TI0114/0214/0314粉煤過濾器S3103A/B/C灰斗下部溫度無報警高報115設為聲光報警DCS
10134FI0002從E3401A/B去V3401噴淋水流量無報警低低報150 ,低報180設為聲光報警DCS
10234FI0020P-3402出口流量無報警低報30設為聲光報警DCS
10439LIC4001工藝水罐T-3941液位無報警低報1.5 高報2.9設為聲光報警DCS
10539LI4005循環水罐T-3942液位無報警低報1.6, 高報3.9設為聲光報警DCS
10637LI0012T3701液位無報警高報4設為聲光報警DCS
10737FI0008P3704去T3702流量無報警低報20設為聲光報警DCS
10837LIC0018T3703液位無報警高報2設為聲光報警DCS
110A2PAB40CL101IG循環水泵房自然通風冷卻塔(淡水)液位無報警低報1.2, 高報1.5設為聲光報警DCS
11180LI0001V8001液位無報警高報1750設為聲光報警DCS
11235PI0106/0006V3502A/B壓力無報警高報3.2設為聲光報警DCS
11332PI0128A/0228A/0328AV3203A/B/V3206壓力無報警低報3.7 高報4設為聲光報警DCS
11439LI7002堿罐液位無報警高報2.7設為聲光報警DCS
11539LI7004酸罐液位無報警高報2.7設為聲光報警DCS
11739LIC5005AV3951A液位無報警高報2.9設為聲光報警DCS
11980PIC0002V8001壓力無報警高報0.9設為聲光報警DCS
12039LIC5002V3951液位無報警高高報2.3設為聲光報警DCS
12136LIC0152E3601液位無報警低報0.7設為聲光報警DCS
12236PIC0051E3601壓力無報警高報1.3設為聲光報警DCS
123熱風爐A/B/C火檢A/B無火無報警增設報警設為聲光報警DCS
124堿泵P3971A/B跳車無報警增設報警設為聲光報警DCS
125酸泵P3972A/B跳車無報警增設報警設為聲光報警DCS
126絮凝劑加藥泵P3710/P3710S/P3711跳車無報警增設報警設為聲光報警DCS
127rFIC0924_OUT33FV0924閥位控制定值設置不合理低報警值5%設為聲光報警ITCC
12833PDT0903AccessLevel報警定值設置、描述不合理高報警值10kpa,修改文字描述設為聲光報警ITCC
129a33TISA0912A電機定子溫度定值設置不合理高報警值90設為聲光報警ITCC
130a33TISA0911A電機定子溫度定值設置不合理高報警值90設為聲光報警ITCC
131a33TISA0910A電機定子溫度定值設置不合理高報警值90設為聲光報警ITCC
132a33TISA0909A電機軸承溫度定值設置不合理高報警值65℃設為聲光報警ITCC
133a33TISA0908A電機軸承溫度定值設置不合理高報警值65℃設為聲光報警ITCC
134a33PISA0923孔板前一級泄漏去放火炬壓力定值設置不合理高報警值0.1Mpa設為聲光報警ITCC
135a33PISA0924孔板前一級泄漏去放火炬壓力2定值設置不合理高報警值0.1Mpa設為聲光報警ITCC
136a33PISA0925孔板前一級泄漏去放火炬壓力3定值設置不合理高報警值0.1Mpa設為聲光報警ITCC
137a33TISA0917潤滑油冷后溫度定值設置不合理高報警值45℃設為聲光報警ITCC
138a33TISA0916潤滑油箱溫度定值設置不合理高報警值60℃設為聲光報警ITCC
139fPOINT_DESAB系統強制點數報警描述不合理修改文字描述設為聲光報警ITCC
140a33TI0902C壓縮機出口溫度定值設置不合理高報值200℃設為聲光報警ITCC
141a33TI0902B壓縮機出口溫度定值設置不合理高報值200℃設為聲光報警ITCC
142a33TI0902A壓縮機出口溫度定值設置不合理高報值200℃設為聲光報警ITCC
143a33TISA0904A壓縮機低速軸電機側瓦溫定值設置不合理高報值65℃設為聲光報警ITCC
144a33TISA0903A壓縮機低速軸風機側瓦溫定值設置不合理高報值65℃設為聲光報警ITCC
145a33TI0901C壓縮機入口溫度定值設置不合理低報值120℃設為聲光報警ITCC
146a33TI0901B壓縮機入口溫度定值設置不合理低報值120℃設為聲光報警ITCC
147a33TI0901A壓縮機入口溫度定值設置不合理低報值120℃設為聲光報警ITCC
148a33ZISA0901壓縮機軸位移1定值設置不合理低報值-0.4,低低報值-0.8設為聲光報警ITCC
149a33ZISA0902壓縮機軸位移2定值設置不合理低報值-0.4,低低報值-0.8設為聲光報警ITCC
150a33ZISA0903壓縮機軸位移3定值設置不合理低報值-0.4,低低報值-0.8設為聲光報警ITCC
151a33TISA0907A止推軸溫定值設置不合理高報值80℃設為聲光報警ITCC
152a33PdIA0926主密封氣過慮器壓差定值設置不合理高報值0.05kpa設為聲光報警ITCC
153a33FIA0924部分冷熱氮氣混合氣流量報警定值不需要修改設為聲光報警ITCC
154a33PdIA0927氮氣過慮器差壓報警定值不需要修改設為聲光報警ITCC
155a33PIA0922隔離氣壓力報警定值不需要修改設為聲光報警ITCC
156a33FIA0925熱氮氣進氣流量報警定值不需要修改設為聲光報警ITCC
157a33TISA0905A壓縮機高速軸電機側瓦溫報警定值不需要修改設為聲光報警ITCC
158a33TISA0906A壓縮機高速軸風機側瓦溫報警定值不需要修改設為聲光報警ITCC
159a33YISA0901X壓縮機連接端軸振動X報警定值不需要修改設為聲光報警ITCC
160a33YISA0901Y壓縮機連接端軸振動Y報警定值不需要修改設為聲光報警ITCC
161a33FIA0923一級泄漏去放火炬流量報警定值不需要修改設為聲光報警ITCC
162a33FIA0926主密封氣流量報警定值不需要修改設為聲光報警ITCC

(2) 氣化報警隱患整改清單(修改邏輯的)

序號KKS描述修改方法
1731TI0110/0210/0310磨煤機A/B/C出口溫度原高報105℃、低報80℃參與磨煤機聯鎖,將相關聯鎖改為比較塊判斷,高報值改為110℃
4033LI0002.DACA熱水緩沖罐V-3305液位原高報1.9m、低報1.35m參與33XV0008聯鎖,將相關聯鎖改為比較塊判斷,低報值改為1.4m
4133TIC0007.DACAE-3305出口熱水溫度原高報245℃聯鎖關閉33TIC0007,將高高報改為245℃,高報值改為230℃
4333TI0111/0211/0311/0411去A-3301A/B/C/D氧氣/蒸汽混合物溫度原高報300℃參與聯鎖,改為高高報300℃參與聯鎖,高報設為265℃
4433PDI0131.DACA33FV-0104/XV-0123/0124差壓原高報0.17Mpa參與順控,改為比較塊判斷,增加低報0.2Mpa
4533PDI0231.DACA33FV-0204/XV-0223/0224差壓原高報0.17Mpa參與順控,改為比較塊判斷,增加低報0.2Mpa
4633PDI0331.DACA33FV-0304/XV-0323/0324差壓原高報0.17Mpa參與順控,改為比較塊判斷,增加低報0.2Mpa
4733PDI0431.DACA33FV-0404/XV-0423/0424差壓原高報0.17Mpa參與順控,改為比較塊判斷,增加低報0.2Mpa
4833PI0019.DACA去A-3301過熱中壓蒸汽壓力原低報3.3MPa參與聯鎖,改為比較塊判斷,增加低報3.5MPa,低低報3.3MPa
7134EIX3401CE.DACA撈渣機電流原高高報63.8A參與聯鎖,改為比較塊判斷,增加高報27A、高高報30A
9431PI0005來自界區外來儀表壓縮空氣壓力原低報0.45MPa參與聯鎖,改為比較塊判斷,增加低報0.4Mpa
10334LI0006撈渣機小室液位原高報3m參與順控,改為比較塊判斷,增加高報3.2m
10935WI0001/0051V3504A/B重量原高報80t、低報79t參與順控,改為比較塊判斷,增加高報75t
11639LIC5005BV3951B液位原高高報2.9m、低低報0.2m參與聯鎖,改為比較塊判斷,改為高報2.9m
11839LI3952V3952液位原高高報1.6m、高報1.1m、低報0.8m、低低報0.3m參與聯鎖,改為比較塊判斷,改為高報1.8m

(3) 氣化保護整改清單

序號邏輯類別邏輯名稱存在問題整改措施
1氣化爐主保護V-3305液位低低(33LI0002A/B/C)報警值不一致報警值統一,低報1.4米,低低報1.0米。
2氣化爐主保護氣化爐壓力33PI0068A/B/C單點無報警高報:3.2MPa
3氣化爐主保護V-3301與高壓吹掃氮氣差壓高高(33PDI0065A/B/C)DCS單點與三選后報警值不一致高高報警:24KPa;高報警:7KPa。低低報警:-24KPa;低報警:-7KPa。
4氣化爐主保護V-3302底部溫度高高(33TI0018A/B/C)DCS單點與三選后報警值不一致,且單點無聲音高高報警:370℃;高報警:335℃;低報警:285℃
5氣化爐主保護S-3501B/V-3501B差壓高高(35PDI0002A/B/C)單點報警值比較容易達到現有高報警值11KPa,不需要再設高高報
6氣化爐主保護去總管高壓氮氣壓力低低(39PDIC1002A/B/C)單點無報警單點增加低報警值4.2MPa
7輔機保護總氧量33FI0903高在二段煤線未投入時,總氧量33FI0903高,跳#1燒嘴DCS邏輯中,#1煤線順控退出條件刪除邏輯“在二段煤線未投入時,總氧量33FI0903高”
8輔機保護去A-3302開工燒嘴柴油流量33FZLL0003低低報警值不對原高報245kg/h、低報206 kg/h,改為高報1700kg/h、低報600kg/h、低低報206kg/h
9輔機保護凝液罐分液泵P2001保護停止條件未查到報警值刪除液位低跳泵邏輯
10輔機保護循環水罐T-3942低液位開關動作保護定值不對經查看圖紙,保護定值應為1400mm(0位從T3942罐底算起),修改邏輯清冊
11輔機保護堿泵P3971允許啟動條件,36XV0001已開或堿泵P3971A在遠方邏輯里的“或”應為“與”堿泵P3971允許啟動,只保留36XV0001已開條件,刪除堿泵P3971A在遠方條件
12主保護33FT0141B低低,跳#1、#3煤燒嘴。單點保護,易出現誤動。將進入DCS的33FT0141A接線處增加安全柵,一分二,一路還去往DCS,另一路去往ESD,ESD中改為33FT0141A低低且33FT0141B低低,跳#1、#3煤燒嘴。


3、設備異動狀態:已完成。
4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:規程已修改,修改的報警級聯鎖已傳動。
5、風險點及運行注意事項:無。

  1. P3941A/B出口流量計39FT4001移位
    1、設備異動原因:
    P3941A/B出口管線優化后,致使該流量計成為支管管路流量計,為此,將其移位至主管道。
    2、設備異動內容:
    (1)39FT4001移位至主管道;
    (2)中間接線箱及信號通道無更改,無需重新鋪設電纜。;
    改造前系統圖:
改造后系統圖:
3、設備異動狀態:已完成。

4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:系統圖已修改。
5、風險點及運行注意事項:無。

  1. 3600單元氮氣管道擴容,并增加遠傳壓力表39PT1003C及壓力調閥39PV1003C
    1、設備異動原因:
    3600單元氮氣至凈化R4001加溫氣管線流量不足且占用氣化穩定氮氣管線。機組啟動期間R4001催化劑升溫時間太長,氣化穩定氮氣管網長時間帶壓,造成氮氣浪費,因此,對該氮氣管線進行擴容。
  2. 設備異動內容:
    (1)取消流量計36FT0006及測點;
    (2)增加壓力表39PT1003C及測點;
    (3)取消調閥36HV0006;增加調閥39PV1003C;
    (4)測點39PT1003C及39PV1003C中間接線箱及信號通道分別使用36FT0006及36HV0006的。
    改造前系統圖:
    改造后系統圖:
    改造后DCS畫面:


3、設備異動狀態:機務已完成(差熱工表計及閥門線纜)。
4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:系統圖已修改、DCS畫面已修改、已通知檢修修改氣化開內人孔檢查標準工作票措施(10大盲板改為11大盲板)。
5、風險點及運行注意事項:R4001加溫氮氣一般在機組啟動前、停運后使用,機組啟動后、停運前需要及時隔離該管線,避免氮氣漏入合成氣之中,影響合成氣熱值。

  1. 原煤倉B、C底部落煤管增加敲擊器
    1、設備異動原因:
    我廠目前原煤倉錐部安裝有空氣炮10個,當原煤倉下煤不利時空氣炮進行工作,但從現場實際使用情況看,冬季啟動或來煤較濕時,錐部原煤易板結,多次出現給煤機斷煤不能順利啟磨,現對落煤管增加敲擊器,通過振打方式促使下煤順利。冬季啟動或來煤較濕時,原煤倉錐部原煤易板結,可能出現斷煤情況,造成給煤機停運,進而引起磨煤系統的停運,給機組正常運行帶來影響。
    2、設備異動內容:
    在原煤倉B、C底部落煤管增加敲擊器。敲擊器位置如下圖。


3、設備異動狀態:已完成。
4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:系統圖已修改。
5、風險點及運行注意事項:原煤倉下料不暢時及時啟用振打器。

  1. S-3701澄清槽頂部增加攪拌機
    1、設備異動原因:
    提高絮凝劑進S-3701澄清槽混合攪拌效果。
    2、設備異動內容:
    將P-3704回流管進S-3701澄清槽頂部管移至旁邊(泥漿側)重新開孔插入S-3701澄清槽內,將P-3709回流管進S-3701澄清槽頂部管拆除,在V37PX0118泥漿返回澄清槽S-3701的閥門后增加盲板。在S-3701澄清槽頂部增加攪拌機(轉速43r/min,葉輪直徑300mm),安裝位置詳見下圖。


3、設備異動狀態:已完成。
4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:系統圖已修改、規程已修改。
5、風險點及運行注意事項:做好設備試運工作。

  1. 工業水至T-3941管線取消、T3942工業水補水管線新增甩頭,用作3700單元試運上水接頭
  2. 設備異動原因:
    (1)原技改項目增加的工業水至T-3941管線,因工業水水質氯根超標,不滿足T-3941用水要求,因此管線被棄置不用,冬季存在防凍隱患。
    (2)3700單元試運上水用水量大,使用消防水易造成消防管網壓力波動,大量消耗消防水還會造成消防水量不足的隱患,因此考慮使用工業水為3700單元試運上水。
    2、設備異動內容:
    (1)取消工業水至T-3941管線。
    (2)在T-3942工業水補水管線調節閥39LV4005A前手閥前管道增加一路分支,安裝DN80閥門1件,閥門后安裝帶消防接頭工裝1件。3700單元試運上水時,只需用消防帶連接至上水口,即可使用工業水為3700單元試運上水。
    改造后系統圖:
    3、設備異動狀態:已完成。
    4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:系統圖已修改、3900單元上水閥門檢查卡已修改。
    5、風險點及運行注意事項:無。
  3. 中壓循環泵P-3301IG冷卻水管線過濾器更改一臺(3號)為電動濾水器(S-3913C)
    1、設備異動原因:
    中壓循環泵P-3301IG冷卻水管線過濾器目前為3臺籃式過濾器,為保證冷卻水量充足需定期手動清理,每日清理1臺,消耗人力較大。
    2、設備異動內容:
    (1)將3臺籃式過濾器中的1臺(3號)更改為電動濾水器,濾網型號40目;其他管道、閥門不改動。
    (2)就地安裝控制柜。
    (3)濾網沖洗水排污管道連入就近8米管廊IG水回水母管,口徑為DN25不銹鋼管、長度約5米,該段管線防凍伴熱將IG水過濾器管線伴熱延長使用。
    改造前系統示意圖:


改造后系統示意圖:


改造后系統流程圖:


3、設備異動狀態:已完成。
4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:系統圖已修改、規程已修改、IG水(界區內)閥門檢查卡已修改、IG水防凍措施已修改。
5、風險點及運行注意事項:
(1)一旦電動濾水器故障,電動濾水器內部反沖洗將不再工作,電動濾水器此時工作狀態近似為籃式過濾器,不會出現IG水斷流現象,只是電動濾水器失去自清潔功能。運行人員發現電動濾水器就地故障燈亮后,及時手動投用旁路籃式過濾器,隔離電動濾水器,檢修人員及時檢修。
(2)設備運行過程中監視P-3301機封水溫度,發現溫度較高時及時投用籃式過濾器,通知檢修人員檢查電動濾水器。

  1. T3941除鹽水罐新增青沅水補水
    1、設備異動原因:
    根據機封水和儀表沖洗水、36單元水質要求,青沅水可以滿足T3941補水要求。按照每天400噸補水量計算,每噸除鹽水成本20元,青沅水成本6.49元,運行時間150天,預計每年可以節約費用81.06萬元。
    2、設備異動內容:
    (1)自廠區西側地下清沅水母管處引出一路,由管廊20A-161出地面,沿管廊鋪設接入氣化界區,與T3941除鹽水補水管線匯成一路,在青沅水、除鹽水管路增設止回閥門,防止互串。主管線設置單程伴熱,伴熱蒸汽自管廊23A低壓蒸汽母管引出,分別向動力區域和化工區域鋪設,在管線末端疏水(疏水位置:20A-161管廊、氣化疏水站CCH0053/8接口)。在主管線設置遠傳流量表,方便運行統計水量。
    (2)主管線采用規格Φ114*6材質304的不銹鋼管,在管廊20A-161出地面處設置隔離手閥和導淋閥,在與除鹽水管道匯合前設置隔離手閥、止回閥和導淋閥。
    (3)伴熱管線采用規格Φ27*3材質304的不銹鋼管,兩路分別設置手閥和疏水閥組。



修改后系統圖:



3、設備異動狀態:已完成。
4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:系統圖已修改、3900單元上水閥門檢查卡已修改、伴熱系統圖已修改、防凍措施已修改。
5、風險點及運行注意事項:投用初期,注意沖洗管線,保證水質。

  1. P-3709A/B改型及進出口管線優化
    1、設備異動原因:
    (1)目前,P-3709A/B出口流量在20m3/h左右,而P-3709泵設計流量7.2m3/h,嚴重超負荷運行。
    (2)P-3709泵設計流量、揚程偏小,選用的泵進出口口徑偏小,實際運行流量遠遠超過設計值,泵腔部件磨損嚴重。
    (3)P-3709泵入口管道設計較長,實際運行中該入口管道頻繁堵塞。
    2、設備異動內容:
    (1)參照P-3704機泵型式,將P-3709A/B泵改型,改型后的P-3709A/B電機功率22KW,額定流量為20.52m3/h,揚程55m。
    (2)改變P-3709A/B泵的安裝位置,縮短泵入口管道的長度,由于泵入口管道長度縮短,泵入口兩路沖洗水優化呈一路,取消P-3709A/B入口手閥前沖洗水管線,保留T-3702錐部至P-3709A/B手閥后沖洗水管線。
    (3)從3700濾餅房二層S-3702進料手閥前引出一根DN80的不銹鋼管線至T-3702人孔門側上方,作為P-3709A/B出口至T-3702的大回流管線。保留了37XV0023前至T-3702的小回流管線(DN40),待調試時根據絮凝效果決定使用大回流或小回流。
    改造前系統圖:
    改造后系統圖:



3、設備異動狀態:已完成。
4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:系統圖已修改、規程已修改、澄清系統閥門檢查卡已修改。
5、風險點及運行注意事項:P-3709A/B出口至T-3702大回流投用時,需注意T-3702水質變化。

  1. V-3203B底錐改造及流化氮氣管線重新敷設
    1、設備異動原因:
    IGCC煤氣化裝置的粉煤給料罐原始設計為單錐雙管上出料的結構,實際運行中煤線的波動幅度較大,對氣化爐的運行穩定造成較大困擾。經過諸多改造提升,煤線波動程度有所緩解,但離國內同類型煤氣化裝置的煤線運行水平還相差甚遠。經討論分析后,決定將現有V-3203B改造成圓底雙錐雙管上出料的結構。
    2、設備異動內容:
    本項改造工程主要對V-3203B在氣化框架8米層的過渡段下方錐體及相關配套系統實施改造。新錐體由西安核普機械設備有限公司負責制造,在制造完成后運輸至廠區,將原有設備的單錐切割后,進行組對焊接;重新在新錐體內部從頂部至底部安裝2根DN65煤粉管道,恢復厡流化氮氣管道以及相關伴熱管道和保溫;新增約80米的DN50流化氮氣管道,從氣化框架32米平臺的穩定氮氣總管處引出;安裝截止閥2臺,流量計1套,壓差計1臺,調節閥組1套,并對相關管道進行保溫施工。
產品名稱一段煤粉給料罐B設備位號V-3203B
工作壓力(MPa)4.0介質氮氣、煤粉
設計壓力(MPa)5.2主要受壓元件Q345R/16MnⅢ
工作溫度(℃)80水壓試驗方式水壓試驗
設計溫度(℃)130水壓試驗壓力(MPa)6.5
原制造單位江西江聯能源環保股份有限公司現制造單位西安核普機械設備有限公司
原規格(mm)Φ4000×21005現規格(mm)Φ4000/Φ3270/SR1640
原容積(m3)162現容積(m3)180
原設備總質量(kg)134325現設備總質量(kg)147500
原設備充水總質量(kg)296325現設備充水總質量(kg)327500

表1 V-3203B改造前后設計參數對比


粉煤給料罐改造前后示意圖


改造后,粉煤給料罐V-3203B流程圖


改造后,粉煤給料罐V-3203B底部流化氮氣管線流程圖


改造后,一段粉煤加壓B DCS圖
3、設備異動狀態:已完成。
4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:系統圖已修改、3200單元閥門檢查卡已修改、閥門傳動清單已修改。
5、風險點及運行注意事項:
(1)設備水壓試驗合格后,需將設備內殘存的水排凈、吹干,需檢查水壓試驗期間臨時安裝的盲板均已拆除。
(2)機組啟動前需對#3、#4煤線進行煤循環試驗,同系列的兩條煤線不允許同時進行煤粉循環試驗;煤粉循環數據采集期間,絕對不允許粉煤儲罐V-320B1向粉煤放料罐V-3202B下料;為保證記錄的數據穩定可靠,要求V-3201B重量超過15T;V-3203B料位超過70%,33PDI0303/0403不低于0.04MPa
(3)由于V-3203B底錐改造后,一方面是有效容積增大了約18m3,換算后可增加煤粉儲量約10t;另一方面雙底錐是帶有空腔的設計,類似于氣化爐的環形空間,與煤粉接觸的錐板不能承壓,需要保持空腔與上方壓力保持一致,故對V-3203B的充壓及收料提出特別要求,具體內容如下:

  1. V-3203B不得在零壓力下收料;
  2. 在收料前,必須向V-3203B充入一定壓力,暫定不低于0.5MPa;
  3. 待充壓達到后,方可向V-3203B放料;
  4. V-3203B底部兩路流化氮氣非特殊情況,不要全部停氣,防止堵塞流化區域。
    十六、大布袋S-3103A/B氮氣反吹管道改造
  5. 設備異動原因:
    大布袋S-3103A/B/C濾袋頻繁發生濾袋燒損情況,有時出現大布袋南北兩側濾袋燒損情況不一致的情況。為分別監測大布袋南北兩側反吹閥情況,已在大布袋C上再增設一路反吹氮氣管道,分別設立遠傳壓力表,對南北兩側反吹閥壓降情況分別監控。改造后運行效果滿足預期,現對大布袋S-3103A/B氮氣反吹管道進行相同改造。
    2、設備異動內容:
    (1)將大布袋S-3103A/B反吹氮氣儲罐出口減壓閥組移至大布袋S-3103A/B頂部完成, 減壓閥組隔離手閥已更換為全新球閥。
    (2)將大布袋S-3103A/B反吹氮氣儲罐出口管道規格由φ60*5 碳鋼改為φ89*6.5 碳鋼完成。
    (3)在大布袋S-3103A/B頂部新增一路反吹氮氣管道(φ60*5 碳鋼),將原反吹氮氣減壓閥后一路氮氣管道(φ60*5 碳鋼)變成兩路反吹氮氣管道(φ60*5 碳鋼)分別為南北反吹閥供氣,減壓閥組利舊安裝在兩路反吹氮氣管道上完成。


3、設備異動狀態:已完成。
4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:系統圖已修改。
5、風險點及運行注意事項:磨煤系統試運時,關注大布袋反吹壓降變化。
十七、氣化爐廢鍋出口彎管導淋處增加閥門
1、設備異動原因:
氣化爐廢鍋有泄漏風險。如果氣化爐廢鍋泄漏,在停機后廢鍋出口管道會有大量水存積,大量水積存在廢鍋出口對設備有不利影響。拆廢鍋出口管道上手孔放水,風險較大,高溫水汽極有可能傷人。因此在氣化爐廢鍋出口管增加閥門,為便于停機后廢鍋放水。
2、設備異動內容:
氣化爐廢鍋出口管有DN150 PN10.0手孔。在手孔處增加球閥Q341Y-600LB 6″4A雙相鋼材質,閥后仍加盲法蘭。

  1. 設備異動狀態:已完工。
    4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:系統圖已修改。
    5、風險點及運行注意事項:無。
    十八、P-3718反沖洗水泵入口閥后增加Y型過濾器
    1、設備異動原因:
    S-3702陶瓷濾餅機濾板長時間使用后會產生結垢現象,為節約成本濾板需拆下清洗,清洗后繼續使用,長此以往濾板壽命用盡時會有破裂現象,最終導致泥漿進入T-3707濾液罐內,使P-3718反沖洗水泵轉子堵塞以及濾板沖洗噴頭堵塞現象,嚴重影響陶瓷濾餅機正常工作。
    2、設備異動內容:
    現將P-3718反沖洗水泵入口管改為DN80(原口徑DN50),增加Y型過濾器,從而減少轉子及噴頭堵塞情況。詳見附圖。
  1. 設備異動狀態:已完工。
    4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:系統圖已修改。
    5、風險點及運行注意事項:發現泵不打量后,及時清理濾網。
    十九、陶瓷過濾機S-3702反洗水管線改造
    1、設備異動原因:
    陶瓷過濾機S-3702濾板損壞后會導致濾液罐T-3707內污染,影響反沖洗管路。
    2、設備異動內容:
    現將反沖洗泵P-3718去陶瓷過濾機S-3702過濾器前增加三通連接工業水。詳見附圖。(注:云線為異動新增管線)
  1. 設備異動狀態:已完工。

4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:無需修改。

5、風險點及運行注意事項:無。

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