酒廠使用工業蒸汽發生器高效生產
酒廠使用工業蒸汽發生器高效生產。1、 項目背景隨著國家大氣污染物專項排放限值的日益收緊,為響應政府“打贏藍天保衛戰”的號召,XX
酒廠使用工業蒸汽發生器高效生產。

1、 項目背景
隨著國家大氣污染物專項排放限值的日益收緊,為響應政府“打贏藍天保衛戰”的號召,XX酒廠兩臺6噸級傳統天然氣鍋爐進行了改造升級。工廠第一次設備改造:通過煙氣外循環將傳統天然氣鍋爐改造為超低氮鍋爐,總改造成本超過30萬元。然而,這種轉換已通過實際使用效果得到驗證,存在以下缺陷:
改造后,超低氮鍋爐出力下降20%,供氣不足。為了滿足生產線的蒸汽需求,需要再采購一臺2噸低氮鍋爐,這大大增加了企業的使用成本和維護成本。
2、 最終解決方案
該廠放棄了購買另一臺2噸低氮鍋爐的計劃,直接從我公司購買了5臺工業蒸汽發生器。通過分布式安裝,三個服務于蒸米和炒酒車間,同時加熱污水處理池;2個服務裝瓶和消毒車間。
3、 使用效果
經過半年的使用經驗,改造要求得到了完美的滿足,遠遠超過了預期的節能25%的改造目標,實際節能50%以上。根據目前的實際使用情況,只需要兩臺1噸蒸汽發生器就可以蒸大米和炒葡萄酒,可以取代以前使用的4噸傳統天然氣鍋爐。
4、 節能因素
1) 快速啟動:啟動5分鐘后即可正常運行,減少啟動準備時間35分鐘,每天為企業節約天然氣200m3以上。按3.2元/立方米計算,每天節約640元,一年節約233600元。。
2) 熱效率高:傳統天然氣鍋爐的天然氣消耗量為85m3/t,南方鍋爐蒸汽發生器的天然氣消耗量為74m3/t。每噸蒸汽可節省11m3天然氣。
3) 蒸汽質量好(高干度飽和蒸汽):傳統大米蒸煮需要4噸鍋爐,蒸汽需求量為1.7-1.85噸。改造后的蒸發器可滿足正常生產0.75噸蒸汽的需要。
4) 智能控制,壓力穩定:根據生產蒸汽消耗量自動調節蒸汽輸出,更加節能。
5) 短管距:通過分布式安裝將蒸發器安裝到最近的使用位置,將管距縮短100米以上,減少管道的熱損失。
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