生物質鍋爐除塵器改造方案
除塵器改造設計依據:
本方案的設計主要依據標準及資料為《工業企業設計衛生標準))(GB4 9 1 5—1 9 9 6)、《大氣污染物綜合排放標準))(GBl 6 2 9 7—1 9 9 6)、《除塵工程設計手冊》等。
客戶工況:
生物質鍋爐一臺,鍋爐噸位未提供,按行業規范,1噸鍋爐為3000m³/每小時,計算。客戶工況未提供,只有風機風量,40000萬風量離心風機一臺。
現有工藝:
生物質鍋爐后置烘干箱、然后進入多組旋風除塵器、繼而進入沉降室,然后煙筒排放,經驗側顆粒物排放不達標,其原因是沒有經過煙氣粉塵過濾除塵的裝置,旋風除塵器只是預處理和降溫的配置作用,起不到正規除塵工藝的價值。
改造方案:
1:正常生物質鍋爐高溫煙氣粉塵處理工藝為:陶瓷多管除塵器+阻火器+高溫布袋除塵器+煙筒排放
理論:生物質鍋爐出口溫度介于燃料、溫度在180--230度之間,負壓風機抽風會導致未燃燒盡顆粒及燃料灰進入除塵管道,前置陶瓷多管進行降溫及大顆粒灰塵進行預處理、然后對細小未燃燒盡顆粒進行攔截,不含火星的高溫煙氣粉塵進入高溫布袋除塵器、按排放要求,對過濾風速進行設計,然后達標排放。
2:用戶狀態:生物質鍋爐出口高溫煙氣后置燃料烘干箱、利用鍋爐高溫煙氣對風干燃料進行二次脫水烘干,這個過程中,會產生含水超高煙氣粉塵,(三防布袋含水率標準,不超30%)含水率超過標準,會造成布袋黏住,堵塞,造成布袋損壞和排放不達標。
如果經過烘干箱煙氣含水率超高,需要配置降溫設置、通過塑燒板除塵器、然后進行超低排放。
塑燒板除塵器不據含水煙氣,對高溫有要求,所以在烘干箱后置一個降溫器,然后進入塑燒板除塵器,可以達到超低排放的標準。
重點結論:
生物質鍋爐高溫布袋除塵器,目前處理標準,按過濾風速和濾料搭配,可以達到最低排放標注15毫克/m³ (干式煙氣粉塵)
生物質鍋爐塑燒板除塵器,目前處理標準,按過濾風速和濾料搭配,可以達到最低排放標準10毫克/m³ (含水煙氣粉塵)
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