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鍋爐脈沖吹灰器改造與應用

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吹灰器的必要性:對燃煤鍋爐而言,尾部受熱面積灰是不可避免的。積灰嚴重時,會使尾部受熱面傳熱效率降低,鍋爐排煙溫度升高,降低鍋爐效率

吹灰器的必要性:對燃煤鍋爐而言,尾部受熱面積灰是不可避免的。積灰嚴重時,會使尾部受熱面傳熱效率降低,鍋爐排煙溫度升高,降低鍋爐效率;受熱面積灰還會引起受熱面超溫而加劇受熱面腐蝕,縮短壽命;嚴重時會影響鍋爐的安全、經濟運行。該公司2×50MW機組,配DG260-9.81/540-1型,高溫高壓循環流化床鍋爐,在尾部煙道依次布置有雙繞蛇形管束高溫過熱器、雙繞順列逆流布置的低溫過熱器、雙圈繞順列布置的三管組省煤器和臥式順列三回程管式空氣預熱器,設計預熱器出口煙溫147℃。


1、鍋爐聲波吹灰器運行情況

投產時尾部煙道配備A公司18臺SCK-18A小聲波吹灰器。調試運行一段時間后,發現吹灰效果很差,鍋爐均出現排煙溫度居高不下的問題,在夏季環境溫度較高鍋爐滿負荷運行時,排煙溫度最高紀錄超過230℃,嚴重影響了鍋爐的整體效率。


2007~2008年,對鍋爐吹灰系統進行技改,每臺鍋爐各加裝了6臺大功率BS-201旋笛式聲波吹灰器后,煙溫升高的趨勢雖有所緩解,但鍋爐的排煙溫度依然偏高,達174℃,仍能超過設計標準約27℃。從煙氣溫度分布來看,旋風分離器出口煙溫接近或稍高于設計值,而尾部煙道過熱器、省煤器及空預器出口煙溫則明顯高于設計值。綜合各方面的影響因素,可以初步斷定受熱面積灰嚴重是造成排煙溫度高的主要原因。


2、鍋爐尾部受熱面積灰產生的原理及措施

循環流化床鍋爐的飛灰量大,如果使用傳統的蒸汽吹灰器,會增加煙氣的濕度,造成積灰板結,并加劇空預器等低溫受熱面的低溫腐蝕。從鍋爐尾部受熱面的狀況來看,所有尾部受熱面均有不同程度的積灰,尤其是省煤器和空氣預熱器積灰較為嚴重,上下管排間幾乎堵滿積灰。顯然原有的聲波吹灰器沒有起到應有的作用。


通過反復觀察,發現在省煤器和空預器管排的背風面存在大量的積灰,即使是比較靠近吹灰器的部位,也同樣存在不同程度的積灰。如圖1所示,最上面2~3排管表面比較干凈,而下面的管排在上下管間存有大量的積灰,絕大部分上下管排間隙中已堵滿積灰。

由于該型鍋爐受熱面大部分采用順列管排,而且管排橫向間距大于縱向間距,因此在縱向的兩列管排間存在一個順暢的氣流通道。這樣的設計可以有效減少煙氣的流通阻力,降低機組能耗。但這樣的結構卻不利于聲波吹灰。因為高速流動的煙氣會在上下兩管間形成回流區,吸引飛灰向此處積聚,而聲波吹灰因能量較低且順于煙氣流向,作用于管排表面的能量已十分有限。


雖然可以抑制飛灰的聚集,但卻無法完全阻止,下面管排迎風和背風面的積灰不能及時清除,從而形成如圖所示的管間積灰。此類積灰掩埋了管排近1/3的表面,并阻擋煙氣的橫向流動,將管排隔成了一個個縱向煙氣走廊,由于熱阻增加,換熱效率大大降低。這是鍋爐排煙溫度居高不下的主要問題所在。


3、采用新型節能高效脈沖裝置及安裝使用

通過調研,采用JD智能單元脈沖吹灰器可有效降低循環流化床鍋爐的排煙溫度。2011年11月,該廠結合 # 1鍋爐A級檢修,實施JD智能單元脈沖吹灰器的改造,旋笛式聲波吹灰器型號、JD智能單元脈沖吹灰器設備技術規范,見表1。

該脈沖吹灰器的顯著優點是產生的沖擊波攜帶有較高的能量,并伴有高速膨脹氣流。沖擊波的物理性狀屬球面波,嚴格意義上講本身無方向性。但沿沖擊波振面上的能量分布密度卻是矢量值,受爆振源所處狀態和空間等物理條件的影響而不同。但通過脈沖發生器及發射噴口的結構設計,可使所產生的沖擊波強度及能流方向完全受控。


在脈沖噴口的控制下,沖擊波的主要能量被集中在朝向受熱面管排的波陣面半球上,見圖2。沖擊波同樣具有波動的一切特性,與普通聲波吹灰器不同的是,沖擊波能量集中,強度衰減較慢。沖擊波經過管排時,其波動強度不會明顯減小,幾乎對管排周向的整個表面發生同樣強度的作用。因此對管排間各方向的積灰,都具有很好的清理作用。由此分析,對于順列管排的受熱面采用智能單元式燃氣脈沖吹灰系統,可產生良好的脈沖吹灰效果,見表2。



空氣使用壓縮空氣,可從現場現有的壓縮空氣母管中引出。燃氣氣源使用乙炔鋼瓶,乙炔瓶定置于0m層。

混合氣管路為60mm×5mm 或57mm×3.5mm無縫管;空氣管路為32mm×3mm無縫管,乙炔管路為20mm×2.5mm無縫管,見圖3。

脈沖吹灰器噴口與爐墻的連接結構見圖4,在過熱器處采用密封盒加套管的結構。即在吹灰口周圍包墻管上,加裝矩形密封盒,中間裝套管,套管和密封盒間的空腔內填充保溫材料。在省煤器和空氣預熱器區直接加裝穿墻套管,套管焊接在爐墻護板上。發射管由專用的內外格蘭夾持固定。外格蘭直接焊接在密封盒上或護板上;內外格蘭之間填充足夠的石棉繩等密封材料并壓緊,保證密封,并使發射管與爐墻保持柔性連接,以避免振動對設備及鍋爐爐墻的影響。

除了對脈沖噴口安裝位置的爐墻及包覆墻做相應的改造外,無需對原設備系統做任何改動。


4、脈沖吹灰器改造應用后的效果


4.1降低排煙溫度

自改造后運行穩定,改造后排煙溫度夏季平均為146.1℃,比設計的排煙溫度147℃降低0.9℃,比改造前的排煙溫度174℃低26.9℃。隨著排煙溫度的降低,鍋爐的煤耗、環保煙塵排放濃度也明顯減少,有效提高了鍋爐的整體效率,見圖5。

4.2節能減排效果明顯

(1)排煙溫度年平均降低26℃。可提高鍋爐效率1.3%~1.82%,供電煤耗降低約4.32g/kWh,年滿負荷運行按300天計算(標煤不含稅價格770元/t進行測算),年節約標煤約1555.2t、節省154萬元燃料運行成本。


(2)燃氣脈沖吹灰器吹灰每天運行3次,單路投入5個脈沖/次,每天消耗乙炔氣量約2瓶(壓縮空氣<15Nm 3 、電耗0.3kW忽略不計),乙炔氣價格按90元/瓶算,則年平均運行費用為:

90元/瓶×瓶/d×300d=5.4萬元/a


(3)年增加經濟效益。

154萬元-5.4萬元=148.96萬元


4.3降低員工勞動工作強度

脈沖吹灰器自動化程度較高,通過PLC控制可實現遠程控制,且運行平穩,故障率低,基本達到免維護,有效提高設備的可靠性。


4.4系統簡化

脈沖吹灰設備自成系統,獨立工作,僅與現場壓縮空氣系統相連,與機組本體設備無任何硬件關聯,其有效吹灰強度也被設計在限定的安全范圍內。因此,脈沖吹灰系統對現場其它設備無任何影響。


4.5環保降噪

脈沖吹灰系統運行中無有毒有害物質排放,脈沖爆燃所產生的噪聲,比聲波吹灰器降低5dB,未超出國家環境保護標準要求的范圍,因而對環境無影響,有效降低作業環境、職業病危害因素。


該公司鍋爐吹灰器改造22臺JD智能單元式脈沖吹灰器后,運行穩定,基本達到免維護,設備可靠性得到了保證,排煙溫度、節能減排達到預期效果,投資回報率高,做到當年投資,當年就可以收回。

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