4噸鍋爐除塵器選型
4噸鍋爐除塵器選型,我公司根據(jù)多年在治理鍋爐煙氣工程積累的經(jīng)驗(yàn),采用了脈沖布袋除塵器,考慮到煙氣的溫度及混有的火星,在脈沖布袋除
4噸鍋爐除塵器選型,我公司根據(jù)多年在治理鍋爐煙氣工程積累的經(jīng)驗(yàn),采用了脈沖布袋除塵器,考慮到煙氣的溫度及混有的火星,在脈沖布袋除塵器的前面采用陶瓷多管除塵器,這樣不僅能夠降低煙氣的溫度,還能夠很好的分離有引燃條件的大顆粒物,并且降低了整個除塵系統(tǒng)的阻力,提高了除塵器的效率。
4噸鍋爐除塵器選型為DMC-360脈沖布袋除塵器,含塵氣體由導(dǎo)流管進(jìn)入各單元灰斗、再灰斗導(dǎo)流系統(tǒng)的引導(dǎo)下,大顆粒粉塵分離器后直接落入各單元灰斗、其于余粉塵隨氣流進(jìn)入中箱體過濾區(qū),過濾后的潔凈氣體透過濾袋經(jīng)上箱體、提升閥、排風(fēng)管排出。隨著過濾工況的進(jìn)行,當(dāng)過濾袋表面積塵達(dá)到一定量時,由清灰控制裝置(差壓或定時、手動控制)按設(shè)定程序關(guān)閉提升閥,控制當(dāng)前單元離線,并打開電磁脈沖閥噴吹,抖落濾袋上的粉塵。落入灰斗中的粉塵借助氣力輸送系統(tǒng)送出。

清灰原理:隨著過濾時間的延長,濾袋上的粉塵層不斷積厚,除塵設(shè)備的阻力不斷上升,當(dāng)設(shè)備阻力上升到設(shè)定值時,清灰裝置開始進(jìn)行清灰。首先,一個分室提升閥關(guān)閉,將過濾氣流截斷,然后電磁脈沖閥開啟,壓縮空氣以極短促的時間在上箱體內(nèi)迅速膨脹,涌入濾袋,使濾袋膨脹變形產(chǎn)生振動,并在逆向氣流沖刷的作用下,附著在濾袋外表面上的粉塵被剝離落入灰斗中。清灰完畢后,電磁脈沖閥關(guān)閉,提升閥打開,該室又恢復(fù)過濾狀態(tài)。清灰各室依次進(jìn)行,從第一室清灰開始至下一次清灰開始為一個清灰周期。
粉塵收集:經(jīng)過過濾和清灰工作被截留下來的粉塵落入灰斗,再由灰斗口的卸灰裝置集中排出。
4噸生物質(zhì)鍋爐除塵器結(jié)構(gòu)特點(diǎn)如下:
生物質(zhì)鍋爐除塵器為外濾式除塵器,即含塵氣體在濾袋外,潔凈空氣在濾袋內(nèi),袋口向上。清灰功能利用差壓或定時,手動功能控制離線閥關(guān)閉清灰倉室,啟動脈沖噴吹閥噴吹,使濾袋徑向變形,抖落灰塵。除塵器同時具有離線檢修功能。
濾袋選用PPS耐酸、耐堿、耐高溫(204℃)。?骨架有機(jī)硅處理(高溫時與過濾袋不黏結(jié))。?除塵器耐壓8000Pa。全密封卸灰裝置防止了回收粉塵的‘搭橋’及堵塞現(xiàn)象,確保了卸灰的通暢性。除塵器下進(jìn)風(fēng)設(shè)計(jì)避免了煙塵直接沖刷濾袋,使濾袋的使用壽命增長。且使煙塵中的大顆粒粉塵自然沉降,降低了煙塵中的粉塵濃度,減少了除塵器的工作負(fù)荷,并且維護(hù)維修保養(yǎng)時不影響除塵器的正常使用。

4噸鍋爐除塵器技術(shù)參數(shù):
處理風(fēng)量(m3/h):12000
全過濾面積(m2):288
全過濾風(fēng)速(m/ min):0.8
濾袋數(shù)量(條):360
脈沖閥數(shù)量(個):36
入口粉塵濃度(mg/Nm3):<1000
除塵效率(%):≥99.9
本體漏風(fēng)率(%):≤3
設(shè)備阻力(Pa):1470-1770
濾袋材質(zhì):滌綸針刺氈
濾布紡織工藝:針刺
濾布縫制工藝:三針機(jī)縫制
濾袋規(guī)格:Φ135×2000mm
濾袋允許使用溫度℃:≤120℃
袋籠規(guī)格:Φ125*1950mm
袋籠材質(zhì):碳鋼
袋籠防腐處理工藝:表面有機(jī)硅處理
濾袋固定及密封方式:彈簧漲圈
電磁脈沖閥型式及規(guī)格:1”直角閥
清灰氣源壓力Pa:(5-7)×105
氣源品質(zhì):良好
電磁閥機(jī)械開閥時間:0.08
耗氣量m3/min:0.6
清灰方式:在線清灰
檢修方式:停機(jī)
外形尺寸:6320*1900*4500mm
卸灰方式:插板閥
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